煤矿绞车电气控制变频技术

煤矿绞车电气控制变频技术

绞车是煤矿生产中一个非常重要的设施设备,是连接井下与井上的核心所在,能够为设备、物资和人员的输送提供便利。新时期,我国的煤矿产业持续发展,煤矿生产的效率不断提高,传统绞车电气控制技术暴露出很多问题,如安全性不足、能耗大、运行成本高等,无法很好的满足煤矿生产需求。将变频技术应用到煤矿绞车电气控制中,能够提高系统调节与控制能力,保障绞车运行的安全性和可靠性。

1煤矿绞车电气控制存在的问题

传统煤矿生产中,绞车电气控制系统虽然可以保证绞车的运行效率,控制效果也算比较理想,但是在面对煤矿生产的新要求时,表现出了一定的缺陷:一是安全性能低。安全性和是煤矿绞车运行的核心所在,也是保障煤矿生产顺利实施,保护工作人员人身安全的关键,而在传统的调速电阻电气控制系统中,绞车的运行安全会受到操作人员能力和经验的影响,人为因素造成的安全事故时有发生。同时,传统煤矿绞车电气控制中采用的速度调节方式电路接点数量众多,运行中容易产生误动或者拒动的情况,导致了安全问题的增加。二是运行成本高。传统绞车电气控制系统的运行成本较高,分析原因,一方面是因为绞车速度的调节是借助串联电阻实现的,能源利用率偏低,绞车运行中会产生电能的浪费问题,消耗的电量占据了绞车整体运行成本的80%左右;另一方面,绞车维护成本较高,需要3至5人才能在不影响正常生产的情况下完成绞车维护,人力成本较大。

2煤矿绞车电气控制变频技术的优势

2.1保障生产安全。煤矿绞车在使用过程中,想要保障运行安全,需要采取有效措施来提升电气控制的精度,变频技术的应用,能够增加电机转速控制的范围,也可以将绞车的运行精度数据直观的反馈给操作人员,确保其能够及时做出调整,提升绞车运行安全性,避免绞车在使用过程中出现安全事故,降低突发状况给企业带来的经济损失。

2.2降低运行成本。将变频技术应用到煤矿绞车电气控制中,能够实现对绞车运行中冲击情况的有效规避,将设备启停环节产生的损伤降低,保障设备的使用安全,降低维护成本的同时,也可以延长绞车的使用寿命。同时,变频技术可以对绞车运行中能耗过大的问题进行控制,减少能源的消耗,以此来降低绞车的运行成本。

3煤矿绞车电气控制变频技术的应用

3.1变频调速。在煤矿绞车电气控制变频调速中,可以采用交-直-交变频系统,系统的运行大致可以分为两个步骤:一是正常逆变,包含了整流、滤波和逆变三个环节,其中逆变处于核心地位,可以通过调节电动机定子供电频率的方式,对输出电压进行改变,保证良好的调速效果。二是能量回馈逆变,包含了整流、输出滤波和回馈逆变三个环节,其中,整流部分由IGBT实现,输出滤波环节的存在,使得逆变输出环节存在的调制波不会形成电网污染,有助于系统运行稳定性和可靠性的提高,而在回馈逆变环节,可以以电解电容作为电压源,保证系统的正常运行。为了确保变频调速系统中变频器运行的安全性,在针对系统进行设计的过程中,可以设置相应的刹车装置,对能量进行吸收,以此降低母线电压,保障系统安全。

3.2系统改造。在传统的煤矿绞车电气控制系统中,一般都是使用工频调速系统,想要对系统进行变频改造,可以在现有工频调速系统的基础上,做出适当的优化,新增加一套系统,实现两套控制系统并存,这样在其中一套系统出现故障时,另外一套系统可以通过备用的方式无缝切换,保证煤矿绞车的运行安全。为了保障工频系统和变频系统的和谐共处,技术人员需要做好相应的优化和改进,增加相应的工频-变频转换功能,确保在控制系统启动之前,能够将主回路和控制回路全部调整到变频位置。通过这样的方式,煤矿绞车的控制和调解变得更加灵活,可以借助PLC实现绞车的自动控制,促进其运行效率的提高,也可以手动进行启动和停止操作,以更好的应对一些突发状况。

3.3应用实例。某煤矿2#矿井深度为162.7m,井口位置设置了16.3m的钢质井架,井筒本身属于非标准断面立井。矿井绞车投运于1985年,采用的是工频调速控制系统,在长期的使用过程中,虽然有安排人员进行定期维护,但是也出现了设备老化的问题,最近几年更是频繁出现故障,安全性能无法保障,需要对绞车电气控制系统进行改造。(1)设备参数。该煤矿矿井中使用的提升机为单绳缠绕式提升机,由重庆矿山机械厂生产,型号为GKT2×2×1-20,设备运行的额定电压和额定电流分别为380V和296A,最大提升速度5m/s。(2)改造方案。在经过技术人员的研究和论证后,从简单、实用和安全的角度,保留了现有的工频控制系统,另外设置变频调速系统,包含了变频器、电阻箱、切换箱以及远程控制盒等,与工频控制系统共用安全保护装置和液压制动系统。在改造完成后,变频调速系统是主控系统,原本的工频控制系统作为备用系统。从保证控制效果的角度,需要做好变频器的选择工作,将绞车的类型、调速范围、启动转矩以及静态速度精度等参数考虑在内,同时也需要关注环境因素带来的影响。首先,因为负载属于恒载距性质,因此变频器在低速输出情况下,应该具备足够大的输出转矩和过载能力;其次,依照电机本身的额定电流,对变频器的额定电流进行选择,确保其能够不会小于电机额定电流;然后,结合电机过载倍数和变频器的过载能力,确定额定电流的最大值为493A。切换装置的设计应该能够实现两个方面的功能,一是主回路切换。利用三只单刀双掷开关来实现对于主电源、电机定子以及电机转子的工频变频切换;二是控制回路切换,借助中间继电器连接原本的操作控制回路,在使用工频控制时,变频控制的信号回路与工频控制回路的连接的断开,在使用变频控制时,则会切换到变频控制回路。(3)改造效果。①节能效果。一是绞车提升环节节能。原本的工频控制系统中,绞车提升需要消耗的能量为10982kJ,而在经过相应的变频改造后,绞车提升消耗的能量Wie9182kJ,节点效率在16.4%左右。二是绞车下放环节节能。工频控制系统中,若绞车下放速度为1.5m/s,则因为电网回馈能力以及摩擦带来的功率损耗,实际能耗计算难度较大,而在变频控制系统中,绞车下放时80%左右的重力势能将会反馈给电网,这里假设工频消耗的能量是1,则变频孔辉的节能可以达到80%。综合来讲,在引入变频技术后,煤矿绞车的综合节电率可以达到35%。②经济效益。首先,故障率降低,维修成本减少。变频调速控制系统运行稳定性强,故障率低,而且启停更加平稳,减少了对于零部件的冲击,每年可以节约维修费用10000元左右。其次,系统安全性提高,在保留原本安全保护装置的情况下,变频器本身也具有相应的保护装置,能够显著提高系统运行的安全性,减少了安全成本。最后,系统连续性提高。工频控制系统的保留,使得其能够与变频调速系统实现互备,系统发生故障是可以迅速切换,保证了煤矿绞车的正常运行,避免了绞车故障对于煤矿生产的影响。

4结语

总而言之,在煤矿生产中,绞车是地面与井下实现物资和人员传输的核心设备,其运行的效果直接关系着煤矿的正常生产,需要得到足够的重视。针对当前煤矿绞车控制系统中存在的问题,相关技术人员应该分析问题产生的原因,在煤矿绞车电气控制系统中应用变频技术,对电气控制系统的控制原理和控制性能进行改善,能够促进煤矿生产效率的提高,也可以减少能源的消耗,保障设备及工作人员的人身安全,应该得到技术人员的重视,以此来推动煤矿行业的稳定发展。

作者:张晓晖 单位:大同煤矿集团忻州窑矿机电科