燃气改造施工流程范例6篇

燃气改造施工流程

燃气改造施工流程范文1

关键字:老旧小区;燃气管道;改造方式;

中图分类号: C35 文献标识码: A

前言:早期建造的地下燃气管道使用的钢材对化学成分操控不严、管道防腐层质量差、缺少电保护体系等,以上缺点都易使埋地管道的金属流失增大,使管道投入运转期间的腐蚀问题严峻。其时的工程施工过程管理、竣工材料管理和使用管理均处于较低水平。跟着国家经济发展、基础行业的技术进步才逐渐得到改善。目前,发生安全事故的燃气管线也主要集中在以上期间建造。近些年,国家加强了对这些问题的关注力度,开始有方案、有步骤地对存在安全隐患的燃气管线进行更新改造,其中对用户影响最大的当属老旧居民住宅区。

一、老旧小区燃气管道现存问题剖析

1、缺少统筹方案、管网乱七八糟

在旧住所区内燃气管道建造进程中,建造方大多为多个单位。由不一样的建造单位在不一样期间、对不一样区域进行建造,每一次的建造方案小,燃气管网建造缺少统筹方案。有些住所小区燃气管线建造周期过长,再加上社区管理的不完善,导致管网布置相对凌乱,给燃气管道使用管理带来不便利。

2、方案水平低、施工管理不严

管道施工方案作业履行的专业标准理念落后,对管道必要的防腐蚀办法不完善,只选用防腐层,缺少电保护办法。燃气管道选用的材料着重机械功能,不对化学成分进行控制,杂质成份例如硫、磷等多一点,易于腐蚀。管道施工现场防腐过程无第三方的有力监管,人工除锈标准控制不标准,防腐层质量无法保证,造成防腐功能的下降。

3、竣工资料档案不齐

因为早年的燃气管道手绘图纸资料保管不全,即使是燃气公司,对一些老旧住所小区地下燃气管线的布置走向也不是十分了解,也就不能及时地对存在安全隐患的燃气旧管道进行安全性排查,当发生事故时也不能及时采取有效的方法。

4、管道超期服役现象较多

有些到达使用寿命的燃气管道没能及时进行替换,造成老旧小区的燃气管道存在“超期服役”的现象。“带病”使用,是发生燃气走漏事端的缘由之一。

5、管道水平方向挤压严峻、上方占压严峻

城市的大规模建造期间,原有管道的地上、地下环境也许现已发生改动。根据实际调研发现,存在很多燃气管道被粗野占压,更甚者在燃气管道上方盖起了建、构筑物,然后致使燃气管道发生开裂。地下各类管道彼此抢占水平空间,乃至直接敷设在燃气管道上方,严重违反各类有关标准的要求。

6、各类施工监管力度不够

住所小区内施工状况比较多,各种施工过程中的人为损坏要素也致使这些年燃气安全事故不断上升。综上所述,老旧住所区内地下燃气管道的方案不合理,燃气管道的施工和使用过程监管不力,各类施工单位违规施工以及老旧小区的管理问题等要素都是致使燃气安全事故频发的主要原因。因为燃气具有易燃易爆的特性,管道中燃气一旦发生走漏,遇到点火源便会引发爆燃乃至爆炸等风险事故,造成严重人身伤亡和财产损失。尤其是当那些被抢占、占压的燃气管道发生走漏事故时,不容易发现和抢修,发生恶性事故的几率增大。因而,急需更新存在安全隐患的旧管线。所以,对燃气旧管道进行及时、牢靠的改造势在必行。

二、老旧小区燃气管道改造方法探究

1、院子燃气管道改造方式

(1) 贴临换管方法。以换管方位可以分为3类,原位、异位和贴临换管方法。原位和异位换管方法在造价、拆旧和工期上都有显着劣势,在实际作业中推荐以贴临换管方法为主进行管网改造。贴临换管方法,即在旧管道旁敷设一根新的燃气管道,并撤除原有旧管道,一起确保新建管道与其他管道的安全距离满足标准要求或尽量保持与现状其它管道的相对关系。贴临换管改造方法可以便利管道切接线和撤除旧有管道,削减工程土方量,降低工程造价,缩短工程施工周期,减少施工对用户的影响。

此种管道改造方法的施工难度在于:因为住所小区内市政管道比较多,并且扑朔迷离,各类管道的方位、埋深等资料不易把握,因而,做施工方案前必须加强与有关单位的合作,经过专业测绘和勘探成果,现场核实。施工前必须做坑探,进一步核实以后才能进行施工。

(2)外爬墙改造方法

老旧住所区因为建成年代较早,地上修建的建筑因为居民的自己改动而发生变化,乃至存在私搭乱建现象,致使先敷设的燃气庭院管道被后建的建、构筑物等占压,而撤除此类建、构筑物存在较大难度。遇到此种状况,可利用修建物外墙外爬管道对庭院管进行改造,尽量减少对居民的影响。

(3) 非开挖方法。非开挖方法是指通过定向钻、夯管、顶管、插管、裂管或翻转内衬等方法,在地表极少有开挖的情况下,敷设、替换和修正各种地下燃气管线的施工方法。在住所区燃气管道的改造工程中,因为非开挖改造方法的施工进程无需破路,对居民的正常通行影响小,故其主要适用于一些车流量或人流量较大、明开挖方法存在困难的干道;也常用于穿越障碍。

2、庭院燃气管道的安全保护措施

燃气管道的保护办法需根据管道材质、敷设方法和管径等情况统一思考,在地下管线扑朔迷离的老住所区,对新敷设的燃气管道施行必要的保护。一般选用的保护办法有管道外加保护套管、在管沟内敷设、外加防腐层、埋设地上标识、敷设标识带或金属示踪带及警示保护板、做电保护等方法。假如庭院燃气管道悉数选用钢管,需要做阴极保护体系对钢制管道进行保护。因而,一般推荐选用塑料管与钢管结合的管道体系,除燃气楼前管使用钢管外,其他庭院管都使用塑料管。塑料管与钢管经过钢塑转换接头衔接,并对钢制管道选用三层聚乙烯加强级防腐层,这样可以减小乃至杜绝对管道产生的电化学以及化学性腐蚀,延长了管道的运用寿命,增加了管线的安全性,相应减小了管理单位的运营成本,更有利于运营管理单位的安全管理。

三、加强燃气管道改造中的造价的控制

1、改造工程期间的造价控制要在改造工程实施之前,并且要进行方案的对比与评价,择优选用技术先进、造价合理、安全牢靠、适合现场实施条件的施工方案;可以通过招投标的方法选择信誉较好、实力较强的施工单位安排施工;在编制施工进度方案时,要依据现场的实际施工状况合理区分施工段,防止工序间的穿插与搅扰,使改造工程按照施工方案有节奏的进行,确保准时的完成改造工作。在施工中还要严格履行工程监理准则,严格控制施工质量,降低施工安全风险的发生,降低对老旧小区居民日常生活的不良影响,确保改造作业的顺利完成。

2、竣工结算期间的造价控制。严格履行施工合同的有关规定,依据竣工图、现场签证与变更方案等资料进行审核核算;加强对定额运用的检查,对套用的核算定额与施工内容的一致性进行严格的检查;坚决履行工程结算审核准则和工程尾款会签准则;努力提高核算人员的职业素质,确保核算人员能够及时的深入到现场了解施工的实际情况,把握好工程的动态,对特别材料进行市场询价,把握报价浮动趋势,提高造价核算的准确性,确保工程造价的科学性和有用性。

总之,通过对不同改造方法的剖析,了解各种改造方法的特点、适用条件。通过造价的对比等内容,为以后的管网改造作业提供了更多、更详实的参考资料。随着市政基础建设规范的不断提高,管网改造技能将会愈加的科学与先进,工程造价会进一步的降低,城市基础建设的成本会也会不断的降低,从而创造出更大的经济效益和社会效益。

参考文献:

[1]徐永喜,王国磊,谭春艳. 旧住宅小区地下燃气管道技术改造的设计特点[J]. 城市燃气,2013,01:19-23.

燃气改造施工流程范文2

关键词:客服部;运营;铜陵港华燃气

中图分类号:TU996 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2013) 22-0000-01

一、铜陵港华燃气发展现状

铜陵港华燃气有限公司是由铜陵市燃气总公司与香港中华煤气有限公司共同投资,于2006年7月设立的一家合资公司,注册资本1亿元,现有员工397人。2007年公司历时10个月对原有的8万户管道焦炉气客户地下管网、户内燃气设施进行天然气置换改造。截至2013年6月30日,公司改扩建天然气高中压管网734.85公里、LNG储配站1座,新建天然气门站1座、汽车加气站4座、应急气源站1座、释放站1座。2009年公司向南部城区大通镇、东部城区顺安发展管道天然气业务。截止2012年12月31日公司拥有民用客户16.5万户,工业客户53家,商业客户416家,汽车用户2020辆,年销气量达1.22亿立方米。

随着公司规模不断扩大,客户服务逐渐成为公司工作的重点,设立24小时服务热线,向社会公开客户服务目标,并连续5年不断提升和完善服务目标。目前公司主要担负着铜陵市管道燃气输配管网及相关设施的建设、设计和经营,燃气的生产、采购、储存、加工及输送、供应和销售,燃气设备、燃气器具及相关配套设备的设计、制造、销售、安装、维修及各种售后服务。作为铜陵市唯一一家城市燃气经营单位,港华燃气近年来不断完善客户服务质量,在客服部推行精心化管理理念。

二、铜陵港华燃气客服部管理现状

近年来,铜陵港华燃气客服部管理工作不断创新发展。2012年底,铜陵港华燃气客服部服务客户数为157474户,较2010年增长了41%,服务半径全面延伸,达到30公里,较2010年增加49%,高层住宅49个,户内表近14000户,增加93%。2010年新增工单系统打印、录入及服务费收取、定制和录入功能,同时新增炉具库管、销售、资金回笼交账,新增热水器、波纹管安装,2012年比2010年净增507%和68%;2010年新增工商抄收服务,2012年比2010年净增78%。

(一)安检组。安检组人均服务数也在不断增加,由2010年的23户增加到2012年的28户,增长22%。铜陵港华燃气客服部安检组员工素质良莠不齐,人员流动性增加,人员技能掌握不够全面;影响组别安检质量。

(二)抄收组。抄收组面对着客户数不断增加,抄收组人均服务数从2010年的4115户增加到2012年的4887户,并且多为户内表,在2013年有两门抄收人员退休,增加了其他人员的工作负荷,并且抄收组同时肩负着燃气设施监控、重点客户核查等方面的任务。

(三)维修组。维修组也面临着维修客户数不断增加,人均服务数从2010年的9单上升到2012年的12单,增加了25%,同时客户诉求不断增多的情况;同时,维修人员服务半径不断扩大,路程耗时问题凸显;客户的服务需求期望值在不断上升;维修组人员结构呈现老龄化;维修人员的工作量超负荷。

三、铜陵港华燃气客服部管理存在的问题

(一)安检管理存在短板。1.客户安全用气知识缺乏,规范宣传标准待改善。2.燃气器具准销、准装制度缺失。3.违规处置缺少法律依据。4.客服人员缺少专业的服务规范和敬业精神。如此现状必然考量一线服务人员的研判能力、处理水平和敬业精神,同时也警戒燃气服务过程责任规避机制的完善。

(二)抄收信息系统升级滞后。信息系统研发理念与客服管理需求存在差异。目前IT研发人员对燃气客户服务的了解知之甚少,所以在信息系统研发之初虽然会与客服主管等进行事前沟通,但针对服务标准决定了公司的服务水准,服务流程决定了公司的服务效率的重要性仍然是知其然而不知其所以然,由此在使用中不可避免地出现了信息系统与服务管理存在脱节,影响了服务指数的统计、分析,造成客户服务管理改善对策的误判或者滞缓。

(三)维修服务补救机制不健全。1.服务潜在价值认知不够。2.未能建立规范的服务流程。3.上门服务质量环闭监督体系不力。4.服务收费项目不清晰,服务效能降低。

四、铜陵港华燃气客服部管理实施保障

(一)规范业务流程。城市燃气类企业,作为公用事业的性质,关系到千家万户人民的生活,同时作为能源经营类企业,细微的疏忽可能导致严重的后果,因此,规划燃气类企业业务流程显得尤为重要。规范业务流程也是铜陵港华燃气客服部实施精细化管理的有力保障。港华燃气客服部业务流程的规范主要是指在进行安检、抄收和维修等工作时,要对各项服务流程的内容、程序和方法等方面进行规定,制定服务标准。港华燃气客服部业务流程的范围主要涉及安检、抄收、维修、监督等方面。客服部有了规范的业务流程,各个部门和员工才能安装统一的程序和标准处理业务,各尽其职,相互配合,共同完成客服部的工作。

(二)营造精细化企业文化。对于任何一个企业而言,企业文化都有一种主导企业的运作、凝聚企业员工的精神、约束企业员工的行为和激励企业员工不断发展的作用。对于一个致力于铸就倡导精细文化,宣传精细内涵,号召大家深刻领悟精细化管理思想和理念的铜陵港华燃气来讲,要通过精细方法和工具达到持续降低经营成本,不断提高运营效率,最终实现客户满意的目标。通过精细化企业文化、企业精神来引导每一位企业成员的意识和理念,在企业的运营和管理的各个层面、各个专业领域都要执行精细要求和方法。营造港华燃气客服部精细化企业文化,需要形成员工的精细价值观,坚持落实企业文化中以人为本的核心思想,通过打造精细的企业文化,从而实现港华燃气客服部精细价值。

(三)培育精细管理人才。企业实施精细化管理的过程其实就是一个不断地对员工培训、安排员工到合适的岗位上工作,对员工的工作进行考核,最终实现员工自身价值的过程。因此,精细化管理工作的成败在于是否有企业是否能够培育一批精细化管理人才。这就需要港华燃气建立相应的精细化组织,培育和任用具有精细化管理意愿和管理能力的人员。

参考文献:

[1]刘贺明.中国城市燃气面临的形式和发展的措施[J].城市燃气,2002(03).

[2]于剑.城市燃气发展若干问题的探讨[J].煤气与热力,2004(03).

燃气改造施工流程范文3

【关键词】燃气管网 水堵

1 我大队燃气管网水堵情况

我供气四大队燃气管网自2002年底进行低压气改造、计量到户后,对2420户居民和85家营业摊点采取低压供气,低压管网长度约28720M;对部分公共事业用气如:采油区、特车大队、作业大队等采取中压供气,中压管网长度约2450M。随着燃气管网的不断延伸、管网使用年限的延长,管道水堵事故呈逐渐增长趋势。据不完全统计,水堵事故2009年3宗,2010年4宗,2011年6宗。

2 燃气管网水堵事故产生的原因及解决方法

管网水堵主要有以下几个原因:

2.1 燃气管道工程建设不达标

2009年我大队进行天然气管线走向改造时曾发生一起水堵事故。在施工过程中,突降大雨,由于事先未制定可行的应急预案,没有采取必要的防护措施,造成部分雨水倒灌入地势较低的天然气管道,形成水堵。因此有必要进一步细化施工中的各项管理。

解决方法:完善施工应急预案,加强施工质量管理,严格执行安全操作十项禁令和操作规程,强化施工过程的检查监督;不断加强外来施工人员的培训、教育,培养安全第一,质量优先的理念;将工程验收工作落到实处,供气单位(甲方)、监理单位、施工单位,共同把关、共担责任,保证工程安全和质量。

2.2 施工开挖造成燃气管道受损,导致水堵事故

社区建设层出不穷,但一些施工方雇用的民工业务素质较差,野蛮施工,有时甚至挖穿燃气管道。2006年供水管理处对腾飞小区供水管线进行改造时,所雇民工就挖穿了供气支线,由于当时地表水位高,造成腾飞小区部分楼前供气管道进水,经紧急抢修后得到处理。

解决方法:完善小区燃气管网巡回检查制度。配备专职巡线人员,制定严格有效的操作规程,重点巡查燃气管网上有无违章建筑物物、人为破坏、私拉乱接、漏气事故、可疑现象等,对发现的安全隐患及时采取措施或上报。

2.3 用户私自、错误安装热水器造成水堵

燃气热水器必须由专业安装人员安装,但一些用户图方便,在缺乏必要燃气安全知识的情况下,私自安装热水器,经常导致进水管与进气管接口安装错误,使水流入燃气管道内,形成水堵,目前这一类水堵现象所占比例较高。

2011年7月腾飞小区71号楼某用户私自安装热水器,因安装错误导致自来水流入燃气管道,造成该小区的76户用户无法正常用气,经过紧张的排水作业后恢复供气。

解决方法:提高用户的安全用气意识,加大《城市燃气管理条例》宣传力度,采取形式多样的方式对用户进行安全检查和安全教育;组织职工定期对用户进行回访,检查阀门有无泄露和燃气管线有无私拉乱接现象。对新购买热水器的用户登记备案,用户回访中告知用户由专业人士安装燃气热水器的必要性,可有效降低用户水堵事故的发生概率。

3 燃气管网水堵事故排除的方法和注意事项

3.1 水堵排除的施工方法

(1)燃气直接排水法该方法操作简便、迅速,在民用低压燃气管道上镶接活接口,用一条2m长的胶管插入燃气接口中,利用燃气管道中的工作压力直接排放积水。需要注意的是利用燃气直接排放管道内积水时,天然气会随着排水一同排出,所以大口径中压燃气管道用直接排水是不够安全的。必须采取相应的安全措施。实践证明,燃气直接排水法在民用低压气上的使用,是―种既经济又快速的排水工艺,目前被经常采用。

(2)压缩机排水法在燃气管网的高点设置压缩机进行空气加压,在管网低点设置多个排水口,当压缩机加到一定的压力时,打开排水口球阀放散管道内积水,经反复进行多次排放,达到管内无积水、积物。由于压缩机排水的过程,只有空气排出,是比较安全的,但需要耗费时间比较长。实践证明,该方法对于大范围的水堵是最有较的。

3.2 排除水堵的注意事项

(1)吹扫水堵时,应确定现场指挥及落实现场安全措施;

(2)吹扫水堵时,一般应采用压缩空气为介质(中压管道吹扫除外)最高压力不得超过管道的强度试验压力;

(3)吹扫水堵的排放口应设在开阔地段,并设置派专人监护:

(4)吹扫水堵完毕后,应进行气密性试验,不漏气为合格;

(5)每次吹扫水堵的管段不宜过长,一般不超过3km,当管道超过lkm长度时应配备无线电通讯设备。

燃气改造施工流程范文4

关键词:燃烧器;LNB;SCR脱硝;改造;分析

中图分类号: X773 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)30-166-2

0 引言

京隆电厂2*600MW亚临界燃煤机组于2008年建成投产,锅炉是由上海锅炉厂设计生产制造,为四角切园燃烧锅炉,锅炉设计燃用煤种为烟煤,采用WR型垂直浓淡燃烧器,燃烧器顶部设有两层CCOFA燃尽风,无分离燃尽风SOFA层,日常运行中NOx排放浓度约400~711mg/Nm3,

远高于当前国家新的环保要求(污染物排放标准≤

100mg/Nm3)。

为适应国内火电厂大气污染物控制的发展需要,京隆电厂决定采取措施治理NOx排放。目前,国际通用的NOx治理措施为增加SCR脱硝装置,就目前京隆电厂的情况,仅仅通过增加SCR脱硝设备,达不到环保部的要求,通过综合分析,最终确定了经济有效的LNB+SCR脱硝改造技术路线,即通过低氮燃烧技术降低NOx排放值,达到较低NOx排放水平,再采用选择性催化还原技术(SCR)措施进一步降低NOx排放。

1 改造方案及方案实施安排

1.1 低NOx燃烧器系统改造

京隆电厂对锅炉燃烧器进行低NOx改造。改造方案为:

①保持一次风标高不变,增加燃尽风组(FF、OFA)件。

②A层一次风沿用等离子燃烧器,更换其他5层的燃烧器喷口、喷嘴体及弯头,一次风全部采用上下浓淡(B、D、F层下浓,C、E层上浓),中间带稳燃钝体的燃烧器。

③在紧凑FF、OFA燃尽风室两侧加装贴壁风。

④在一次风射流方向保持不变的情况下,将AA层二次风与OFA层二次风与一次风射流方向相同,其他二次风改为与一次风呈小角度偏置,顺时针反向切入。同时,调整主燃烧器区一两次风喷口面积,使一次风速满足入炉煤种的燃烧特性要求,主燃烧器区的二次风量适当减小,形成纵向空气分级。

⑤燃烧器采用新的摆动机构,可以整体上下摆动。

⑥在主燃烧器上方6.5m处增加SOFA喷口,射流方向也与一次风相同并分配足量的SOFA燃尽风量,SOFA喷口可同时做上下左右摆动。

进度及管理概况:#1机组LNB燃烧器改造于2013年4月15日燃烧器组件进厂,4月23日#1机组停运,开始实施改造项目,6月4日进行水压试验,6月9日进行风压试验,随即进行冷态调试,实际施工工期41天。#2机组改造施工借鉴了1号机组的成功经验,在安全、质量、进度上齐抓共管,4月1日#2机组停运,开始实施改造项目,5月9日水压试验,5月10日进行风压试验,全部一次性合格,实际施工工期37天,实现了即投产、即稳定、即达标的目标。

1.2 SCR脱硝改造

在炉后省煤器与空预器之间增加一套完整的高灰型选择性催化还原烟气脱硝(SCR)工艺系统(图1),包括:催化剂、反应器、氨气制备系统、氨喷射与混合系统及监测系统等。

<E:\123\中小企业管理与科技・下旬刊201610\97-197\56-1.jpg>

图1 高灰型SCR工艺系统

催化剂采用德国雅佶隆板式催化剂,层数 “2+1”设置,采用“涡流式”氨气喷射混合系统。配置蒸汽吹灰系统和声波吹灰器系统。还原剂采用液氨,建设三台100m3液氨储罐及配套蒸发区和相应设施。

进度及管理概况:脱硝土建施工2012年12月下旬开工,#1机组脱硝主体工程利用A修58天时间于2013年6月如期完工, 2号机组脱硝施工组织准备与1号机组脱硝工程同步进行。2013年8月中旬,#2机组炉外部分集中施工,至年底完成了反应区烟道配制组合、钢结构及反应器本体安装和催化剂吊装主要工作,2014年春节后复工,建设施工充分借鉴了1号机组的成功经验,在安全、质量、进度上齐抓共管,利用A修48天时间于5月19日完工,比1号机组提前10天,比公司计划提前近半月,实现了即投产、即稳定、即达标的目标。

2 改造经济性分析

京隆电厂锅炉原始NOx排放浓度约为400~711mg/Nm3,年排放NOx总量约16349吨(机组利用按5500小时/年计算)。采取LNB+SCR脱硝技术措施可以将NOx排放浓度控制到100mg/Nm3以下后,年NOx减排总量约14050吨,对改善当地的大气环境有着重要作用,不会对环境造成新的二次污染,且社会效益显著。

2.1 社会效益

火电厂排放的NOx除形成酸雨外,还会与碳氢化合物反应生成致癌物质,对人体造成严重影响。京隆电厂烟气脱硝改造工程实施后,电厂的NOx排污费大幅度减少,每年将减少NOx排污收费约885万元。因此,通过脱硝工程的实施大幅度减少NOx排放,将有助于改善当地大气环境,具有良好的宏观社会效益。

2.2 经济效益分析

根据相关计算参数,测算出脱硝改造系统的年运行成本(如表1):京隆电厂脱硝运行成本为4914.25万元/年,单位NOx减排成本为3.16元/kgNOx,含税供电成本增加0.00743元/kW.h。京隆电厂实施脱硝技术改造后,每年可减排NOx约14050吨。按照当前脱硝电价补贴标准(8厘/kW.h),脱硝系统投运后,可获得上网电价补贴5280万元/年,弥补一些京隆电厂脱硝运行费用。

表1 经济效益分析汇总表

[脱硝运行成本核算(两台炉)\&序号\&内容\&单位\&资金(万元)\&1\&总投资(不含低氮燃烧)\&\&16321.68\&项目投资\&万元\&14727.68\&基建期利息\&万元\&1594.00\&2\&变动成本\&万元\&3091.39\&还原剂\&万元\&1769.04\&电耗\&万元\&67.01\&蒸汽\&万元\&146.67\&催化剂(每3年换一层)(单价3.7万元/m3,合计1480m3)\&万元\&1108.67\&3\&固定成本\&万元\&1822.86\&折旧费(20年,残值5%)\&万元\&775.28\&设备修理费(设备费的2.0%)\&万元\& 157.58\&运行及维护费用\&万元\&250.00\&贷款利息(年平均)\&万元\&640.00\&4\&年运行总成本\&万元\&4914.25\&系统年成本(变动+固定)\&万元\&4914.25\&5\&单位发电成本\&元/KWh\&0.00683 \&6\&单位供电成本\&元/KWh\&0.0074\&供电收益\&元/KWh\&0.01000\&7\&增加盈利能力\&\&1699.41 \&]

燃气改造施工流程范文5

关键词:加热炉 热效率 问题分析 方法措施 节能降耗

一、概论

加热炉是目前原油输送过程中的主要热源,也是能耗较大的主要设备,其技术水平、运行工况直接影响着原油消耗的多少和企业的经济效益。因此,提高加热炉热效率,提高设备的科技含量、合理操作,是企业经济效益最大化的重要保障。

加热炉热效率反映了燃料的有效利用率。在同样的有效热负荷下,热效率越高,燃料消耗越少。因此提高热效率可大大降低热油管输费用。衡量加热炉使用热效率的操作参数比较多,如:过剩空气系数;炉管结垢;空气预热器;炉体保温等。提高加热炉热效率的关键参数是过量空气系数和排烟温度,选用适当方法对这两个参数进行优化,结合实际采取一系列改进完善措施,则可很大程度上提高加热炉热效率。

随着中国入世,市场竞争越来越激烈,加之世界金融低迷和原油价格上涨,如何降低加热炉燃料的消耗,提高加热炉热效率,切实实现节能降耗,从而有效促进低成本战略工作的实施,是我们开展工作的当务之急。

二、热效率影响因素分析

加热炉热效率是指有效吸热量占燃料总放热量的比例。计算公式如下:

η炉=(1-q烟-q散)×100%

η炉-加热炉热效率

q烟-排烟热损失百分比

q散-通过其它形式损失百分比

加热炉正常运行时,应保证燃料燃烧充分,不得冒黑烟。排烟热损失主要由排烟温度和烟气量决定,烟气量主要取决于加热炉的过剩空气系数。因此在过剩空气系数和排烟温度增高时,加热炉热效率都将降低。提高热效率的途径主要是通过降低过剩空气系数或排烟温度来实现。

1.减少漏风,降低过剩空气系数

降低过剩空气系数,能显著提高加热炉热效率。但前提是必须保证燃料完全燃烧。若燃烧不完全,不但燃料内大量化学能不能完全放出,造成燃料浪费,不完全燃烧产生的CO、碳粒还会污染大气,甚至会造成炉内二次燃烧而影响加热炉安全运行。从表面看降低了烟气中的氧含量,提高了热效率,但实质却增加了燃料消耗量,并未真正提高热效率。因此,在保证燃料低耗量且完全燃烧的情况下提高热效率,必须找到适宜的最佳过剩空气系数。那么,影响过剩空气系数的主要因素主要有以下几点:

1.1燃料性质[6]:气体燃料易与空气混合均匀,过剩空气系数较小(1.1-1.2),液体燃料不易与空气混合,过剩空气系数则较高(1.2-1.3)。故当使用液体燃料时,必须尽力提高燃料雾化效果,保证燃料与空气充分混合,以降低过剩空气系数。

1.2燃烧器的性能:燃烧器的型号与性能不同,其过剩空气系数也不同。所以,大力改造燃烧器性能,研制选用各种高效燃烧器是降低过剩空气系数的关键。

1.3炉体密封性:如果炉体密封不好,空气被大量吸入,使得过剩空气系数激增,操作难于控制,安全性能突降,因此必须重视封堵漏风的工作。

1.4加热炉测控水平:因为过剩空气系数是加热炉操作中的一个可控变量,故有无完善的测控系统对过剩空气系数的调节影响很大。

2.保证对流段换热良好,维持较低排烟温度

对流交换热量一般占加热炉交换热的15%~25%,设法确保对流传热和传热效率保持在较高水平,便成为降低排烟温度的关键。

在实际运行中,对流管积灰是主要影响因素,积灰通常是因为烟气中存在燃料燃烧后,残余的不可燃组分和未燃尽的碳粒,在烟气运行过程中通过沉积、吸附等作用在换热管表面形成。积灰严重引起的对流段热负荷增加,将使热效率大幅度下降。

三、提高加热炉热效率的措施

1.解决过剩空气系数的方法[5]

1.1采用全自动比例调节燃烧器

目前,加热炉燃烧器种类主要有两种:进口全自动燃烧器和国产手动燃烧器。与国产手动燃烧器相比,采用全自动强制送风比例调节式燃烧器,自动按比例随机调节过剩空气系数,在加热盘管出口及壳体中设置温度变送器,将温度信号传至燃烧器,使燃烧器根据所需的热负荷自动调节输入的空气量和燃料量,调节燃烧器的输出负荷,可避免“大马拉小车”的现象。该系统具有燃烧性能好、安全性能好、自动化程度高、操作方便、经济节约的优点。

1.2加强监测,制定合理的操作方案[7]

借鉴国外先进技术,可通过运用一种燃烧过程专用计算机最佳控制器,采取计算机网络参数编程用于加热炉后台控制,增加监测,提升监控手段,优化操作,自动调节燃料与空气的比例,使燃烧过程达到最佳化,从而提高加热炉现代化测控水平,不但能节约燃料约5%,还可使大气污染减到最低程度,但这种方法自动化程度要求过高,实用性有待推广。

结合我单位实际,根据理论计算加热炉排放的烟气中,氧含量每增加1%,燃料油的消耗量将上升3%左右[3]。以我单位2012年加热炉为例,在使用最大量时,每天用油约10Kg,如果加热炉的烟风比调整不当,氧含量每增加1%,每天将多耗原油0.3Kg,以此推算全处加热炉的耗油量,数目很大。因此,建议我处建立加热炉烟气的定期监测,配置必要而简单的检测仪表,如烟气氧含量分析仪监测加热炉烟气残余氧含量,科学地控制空燃比,以最小的过剩空气量达到燃料的充分燃烧,大大减少加热炉维护管理工作量,并可实现输出参数的精确控制,根据监测数据及时调整和制定合理的操作参数,最终达到降低原油消耗的目的。

1.3修补、完善炉体隔热保温设施,加强管理,降低散热损失

定期检查辐射段顶部、对流段有无保温缺损,炉体保温层和炉进出口管线保温有无破碎。加强运行管理,减少看火门、观察孔、备用燃烧器、防爆门、炉体等部位漏风,减少热损失。防止这些部位漏入空气,造成排烟中过剩空气系数偏大,而燃烧器由于供风量不足,又存在燃烧不良的情况,导致热效率降低。因此在实际工作中,增加装置的密封性能,防止串火对于安全、经济生产非常重要。

2.降低排烟温度的方法

2.1改进加热炉结构

2.1.1采用波形火筒和螺纹烟管[2]

波形火筒可使燃烧产生的高温烟气形成紊流效果,不仅增大换热面积、强化辐射传热,达到增强换热能力的目的,而且可以吸收火筒热胀冷缩时产生的位移,延长火筒的使用寿命,提高安全系数。螺纹烟管管壁上的凹槽可以增强烟气的扰流,使烟气在管内流动时产生紊流作用,能在有相变和无相变的传热过程中显著提高管内外的传热系数,起到双边强化的作用。采用螺纹烟管可以在耗费同样材料的情况下增大换热系数,增强换热。

2.1.2改进加热炉燃烧器

燃烧器燃烧不稳定时,炉内易结焦,造成大量热能散失,很大程度上影响到加热炉热效率,增加了原油使用成本。加热炉运行中容易出现烟囱冒黑烟或白烟,炉口回火现象,热量未经置换便直接从炉头排出,降低了加热炉的热效率。

原因分析:查看炉头内部,炉口保温材料被烧毁。导致燃烧器耗油多的主要原因:a:喷油嘴缺乏维护;b:保温损坏。

对策实施:喷油嘴的问题可通过更换旋流片和上紧喷嘴端帽或更换喷油嘴解决;保温损坏可通更换保温材料解决。

巩固措施:a:及时检查管线压力的工作状况,满足燃烧器正常燃烧的条件;

b:炉口结焦应及时清理,查出原因进行处理。

改进加热炉结构可以提高其热交换能力,更加有效地吸收烟气热量,降低排烟温度及排烟热损失,提高热效率。

2.1.3优化各项参数

燃烧器的各项参数的设置直接影响着加热炉效率的高低,加热炉的热负荷一般设置在80%左右最为经济适用。烟道挡板的开度太大容易造成排烟温度过高降低加热炉的热效率,烟道挡板的开度太小又容易造成炉膛内含氧量不足而发生不完全燃烧,降低加热炉的热效率,根据实际测算,耀县站加热炉烟道挡板的开度在80%~90%为宜。

3.设置烟气余热回收装置[1],增加空气预热器[7]

在我站运行的加热炉中没有设置空气预热器,加热炉排烟温度都普遍偏高,造成热量大量损失,对加热炉进行技术改造,在设置烟气余热回收装置的同时,增设空气预热器降低排烟温度,将供风系统由冷风改为热风,将会降低燃料油的消耗,提高热效率。

4.科学合理选型,更新换热器,提高炉热效率效

以我单位加热炉为例:在运行中偶尔会有冒黑烟现象,经过分析认为是火嘴选型偏大,喷射角度过大,造成轻微不完全燃烧。整改方案是将325mm火嘴更换为275mm火嘴。其次单台加热炉额定负荷一定,鉴于目前靖咸管道的外输量,启一台加热炉不够,启多台又导致加热炉始终处于低负荷运行,解决方案是更换换热器,使加热炉实际工作能力增强,提高热效率;或将另一台加热炉热负荷调校高,减少两台加热炉同时在低负荷情况下运行,以提高热效率。

5.加强加热炉的维护和维修

5.1炉管外表面结垢和积灰直接影响到传热,传热系数的降低,排烟温度的升高,最终表现就是燃料油消耗量增加。

5.2火嘴由于长时间运行而表面结焦或堵塞,造成油风比例失调,造成燃料油消耗量增加。

5.3各个控制回路电磁阀由于长时间工作而老化,造成控制失灵,最终表现就是燃料油消耗量增加或达不到理想的加温效果。

因此对加热炉建立定期的维护、保养工作是提高加热炉热效率,降低燃料油消耗的有效措施。

6.吹灰工作

加热炉受热面的结焦、积灰是一个普遍存在的难题。我处运行的许多加热炉吹灰系统都是将风送入对流室,利用风的吹力将灰吹出,这样就会造成瞬时炉膛温度降低而降低加热炉热效率;还有末吹出的灰形成二次吸附沉积而降低加热炉热效率,这种吹灰系统自动化水平和工作效率较低。因此,建议我处在加热炉对流室安装声波吹灰器[4],能提高自动化操控水平,节约人力物力资源,有效减少积灰的吸附沉积,提高热效率。

6.1基本原理[4]

通过声波发生器将压缩空气、高压蒸汽调制成声波,将其声波能送入炉内各受热面,声波在弹性介质(炉内空间)里传播,通过反复的折射和多台声波发生器的声波场叠加形成较均衡的声强场,使积聚在受热面上的焦、灰粒产生震荡,阻止粉尘颗粒在受热面外表面或灰粒之间结合,烟尘始终处于悬浮状态并随烟气排走,达到防结焦、防积灰的目的。受热面上已积聚的灰粒,在声波吹灰器发出的低频震荡波的高速震荡下,产生高速振动,从而极易造成疲劳断裂破碎,剥离粘结的受热面,实现受热面的除灰清洁。

6.2特点

6.2.1全部采用静设备,无转动机械,使运行可靠。

6.2.2结构简单,体积小,重量轻,安装方便。

6.2.3无电气设备元件,工作中不出现电气故障,使运行变得可靠。

6.2.4安装连接全部采用静密封,系统密封性能良好,运行中不产生介质泄漏现象,有利于现场管理。

6.2.5经济性能好。实现免维护,平时没有检修工作量,使运行成本降低,最终降低生产成本。

7.选用适宜保温材料,选取适当保温措施,降低热损失

选用岩棉板、玻璃纤维等传热系数较低且造价不高的保温材料进行隔热保温,或通过综合运用耐火纤维喷涂和耐高温辐射涂料技术,提高炉体保温性能,降低加热炉散热损失,提高热效率,收到较好的节能效果。

8.提高换热终温,降低加热炉热负荷

更换辐射室、对流室炉管,进行技术改造,或加强技术管理、优化工艺操作,使原油换热终温有所提高,弥补热量损失,降低加热炉热负荷。

四、充分利用地域优势合理用能

我单位管线距离长,加热站分布也比较分散,但我们同样拥有许多地域优势,合理利用这一优势便是节能降耗的一种手段。

我单位比邻输气管线不到50m,可以充分利用这一得天独厚的地域优势将天然气接入站内,加热炉改造成燃气加热炉,这样既可以有效减少积灰的吸附沉积,提高热效率,又可以节约成本(节约用电量、节约燃料费用、减少设备)减少环境污染。

五、结束语

本文分析了影响加热炉热效率的诸多因素,通过对加热炉进行技术改造、优化操作、增加监测、结构改进等方法措施,有效提高了加热炉热效率,降低了原油消耗,并结合我处输油站所处地域优势合理用能,达到节能降耗的目的。

参考文献

[1]李国忠.水套加热炉设计技术手册.北京:石油工业出版社,2003.

燃气改造施工流程范文6

一、现阶段我县冬季清洁取暖工作情况

市政中心负责城区博济、侨润、狮子楼三个办事处的清洁取暖改造工作。自2017年县政府出台实施方案,开始启动以来, 2017年改造气代煤525户,电代煤1921户,合计2446户;2018年改造气代煤675户,电代煤3818户,合计4493户;2019年气代煤401户,电代煤7876户,合计8277户。2017-2019年三年气代煤合计1601户,电代煤合计13615户,总计82个村庄15216户。

在项目建设上,我们坚持“倒排工期、平行作业、压茬推进”,完善制定具体改造台账,确定施工队伍后,加班加点实施设备安装和线路改造。并每村安排驻村盯包小组,由街道办事处和市政中心工作人员组成,始终确保有3-5人驻村现场第一时间解决问题,涉及多部门联合办理的问题,及时召开现场协调会,坚持特事特办,形成工作合力,确保了各项工作均按照时间节点来推进。同时,为保证工程质量,所有线路改造和采暖设备的安装,均由具有专业资质的队伍施工,并抽调县市政中心和供电、燃气公司专业人员现场指导,所有采暖设备均安装在安全区域,确保每个细个都规范化安装,避免出现安全隐患。

在运行管理上,一是不断完善安全监管制度,确定了安全网格员监管机制,由建设单位主要负责人、办事处的主要负责人、专营企业的主要负责人村支部书记担任网格员,每村配有1-2人安全员,负责所辖区域内燃气安全使用的监管检查。二是积极督导天然气企业制定了气源保障供应应急预案和压非保民保供方案,进行了燃气工程应急抢险演练,定期对村干部、安全员、群众用户进行了安全宣讲培训,利用县电视台黄金时段进行了燃气安全专题播出,在社区、村庄、街道悬挂燃气安全教育条幅、发放了明白纸,逐户张贴了燃气安全操作彩页。三是组织开展冬季清洁取暖“进村庄、进社区、进家庭”集中宣传活动,由供电、燃气和设备供应商专业人员,对用电、用气、设备操作等有关知识和注意事项进行了详细讲解,并现场演示操作流程,悉心告知燃气安全使用注意事项、隐患和泄露处置方法。同时,建立健全服务管理机制,要求设备供应商在我县设立产品售后服务点,开通24小时服务热线,保障第一时间到达用户家中进行维护、维修。

在补助资金管理上,我们严格按照市政府文件精神及《阳谷县冬季清洁取暖财政补贴专项资金管理办法》要求,对建设费用给予一次性补贴,其中“煤改电”户均6500元,“煤改气”户均5000元;运行费用补贴标准为户均1000元/年,连补3年。其中建设费用补贴采取分期付款方式,通过公开招标方式确定中标企业,签订施工合同,约定工程完工支付工程款的30%,第一个取暖季结束后支付工程款的40%,第二个取暖季结束后付清剩余款项。运行费用补贴,每年分两次支付,春节前已支付给博济、侨润、狮子楼三个办事处2017、2018年度的运行补贴共计346.95万元,待取暖季结束后,剩余部分的补贴经专营企业核实后按规定进行发放。

二、居民取暖现状和存在的问题

(一)部分改造用户安全意识淡薄。参与冬季清洁取暖改造的用户都是农村居民,文化水平底,安全意识薄弱,对电气取暖设备的正确使用、保养知之甚少,甚至不理解取消使用第二火源的安全措施,在设备使用过程中存在较大危险,亟需加强安全教育培训。

(二)取暖配套设施建设亟需加强。目前,我县清洁取暖改造主要是“电代煤”和“气代煤”,城乡电力、燃气基础设施建设与清洁取暖发展趋势相比,已经严重滞后,造成电气消费远高于散煤取暖。

(三)群众认可度较低。农村地区群众受生活习惯和使用成本等因素影响,对参与清洁取暖改造的积极性和主动性不强。清洁取暖运行补贴1000元的标准低于实际运行费用,导致老百姓不愿意改,或者改造了不舍的用,导致了开机率的降低。

三、下一步意见建议

(一)将安全教育培训常态化。在今后的监管中,我们将按照属地管理和“谁主管谁负责、管行业必须管安全、管业务必须管安全”的原则,要求各部门认真履行职责、密切配合,以村庄为单位,定期组织有关部门对用户开展安全教育培训,通过集中授课、观看安全警示教育片、现场演示等形式,让老百姓记住什么能做、什么不能做。并经常性的邀请老百姓开展应急演练,切实提高广大群众的安全意识。

(二)加快基础设施配套建设步伐。一是加快完善城乡电、气基础设施建设,拓展清洁能源供应范围,为城区和农村地区清洁能源替代打下基础。二是推广农村住房节能改造,提高居民取暖能源利用效率,引导更换使用高效环保炉具。三是依法管理,提升民用取暖散煤质量,严格落实煤炭质量标准,加强销售环节监管,从源头阻断劣质煤流通渠道,大力推广优质煤使用。