水电厂论文范例6篇

水电厂论文

水电厂论文范文1

关键词:水电厂 效益 探究

论文正文:

水电厂丰水期清污效益探究

1、拦污栅前垃圾堆积对电厂丰水期运行造成的危害

电厂自1号机投产发电以来,几年的生产发电运行情况充分说明丰水期机组运行没有及时清除拦污栅前垃圾会导致水头损失,并影响水轮发电机组的安全及出力。半沉浮的树枝、木头流过拦污栅后流入水轮机流道,撞击导叶、桨叶使机组振动或摆动过大而造成剪断销、连杆断损等事故,对机组安全运行危害较大。竹尾、水草、稻草等工农业生产、生活垃圾在拦污栅前逐日堆积而造成水头损失,使水轮发电机组不能在额定的水头正常运行,危及了水轮发电机组的安全和出力,直接影响了生产发电和发电经济收入。

1.1 2002年丰水期机组运行状况及经济效益

2002年丰水期,1、2、3、4号机组均投入生产发电运行,日平均流量达1050m3/s,4台机组全开满发,运行流量充沛(单机流量263m3/s)。4月2-6日,上下游水位差达7.8m(机组额定水头7.8m),但由于竹尾、水草等垃圾逐日在电厂进水口拦污栅前堆积,堆积厚度高达1~1.2m,造成水头损失达80cm,机组仅能带14.5MW出力运行,是额定出力的80%;4月7日水头损失达100多cm,机组仅能带10MW运行,不得不将机组全停,利用泄水闸弃水排除拦污栅前垃圾,机组全停时间达1.5h。4月10日由于树枝、木头流过拦污栅,流入水轮机流道撞击导叶、桨叶使机组振动或摆动过大而造成1号机剪断销断损5根,被迫停机抢修达12h;6月14、15日,1、2号机组接连故障,剪断销、连杆断损10多根,停机抢修达50h。2002年4-9月累计损失发电量250万kWh,直接经济损失100万元(出售电价按综合电价0.40元/kWh计算,下同)。

1.2 2003年丰水期机组运行状况及经济效益

2003年5月4-10日,4台机组全开满发,入库流量达1000m3/s,上下游水位差7.8m。与2002年丰水期情况相仿,由于拦污栅前垃圾没有清除造成水头损失达80cm,机组仅带14.5MW出力运行,是额定出力的80%。5月11日水头损失达130cm,机组仅带10MW运行,不得不再次将机组全停,利用泄水闸弃水排除拦污栅前垃圾,全停时间达2h;8月15、16日,由于树枝、木头流过拦污栅,流入水轮机流道撞击导叶、桨叶使机组振动或摆动过大而造成1、2号机组接连发生剪断销、连杆断损等事故,被迫停机抢修30h。2003年4-9月累计损失发电量达300万kWh,直接经济损失120多万元。

2、电厂采取清污措施后的发电经济效益比较

2003年年终总结时,电厂领导、职工一致意识到,电厂丰水期运行的工作重点应是加大力度及时清除拦污栅前垃圾。吸取2002、2003年的教训,电厂在进水口平台拦污栅顶部增设了PW20/4耙斗式清污机,同时组建清污班,负责及时清除拦污栅前垃圾,以减少水头损失,提高机组出力,确保机组安全多发电。2004年丰水期间,清污班员工及时有效的清污工作对提高发电量、增产增收的效果是显著的。

与2002、2003年(同等自然条件因素)比较,2004年增加发电量350万kWh,增加发电经济收入140万元。2005年电厂总结上年度的工作,提出要进一步搞好拦污栅前垃圾清除工作,激发清污班员工工作的积极性和主动性。电厂对清污班员工增加2项福利:其一,电厂出资为清污班员工注射预防传染病毒疫苗;其二,电厂给清污班员工每人每天2元的清污补贴。在2005年丰水期间(4-9月),清污班员工克服各种不利的外界因素,放弃节假日休息,认真及时地清除拦污栅前垃圾。2005年4-9月份水头损失从80cm减至30cm,出力从14.5MW增加到17.8MW,机组安全得以保障。

与2002、2003年(同等自然条件因素)比较,2005年增加发电量450万kWh,增加发电收入180多万元,与2004年比较,增加发电量150万kWh,增加发电经济收入60多万元。2006年电厂的年度工作计划明确提出全年的生产发电任务为2.98亿kWh。为确保完成全年的生产发电任务,电厂和运行车间领导都意识到及时清除拦污栅前垃圾是确保机组安全、增加发电潜力的有力保证。

为了使PW20/4耙斗式清污机的运行完好率达到100%,2006年1月23日,电厂组织相关技术人员对清污机进行了一次系统全面的检查,对耙斗机构进行了技术改造,并对清污机的行走机构和提升机构进行了维修维护,确保清污机在丰水期的安全高效运行。2006年4-9月,水头损失从60cm减至20cm,出力从15.5MW增加到17.8MW。与2002、2003年(同等自然条件因素)比较,2006年增加发电量550万kWh,增加发电收入220多万元,与2004、2005年比较,增加发电量160万kWh,增加发电收入64万元。

3、确保丰水期机组安全高效运行的建议和措施

a)为减少拦污栅前垃圾对机组的危害,确保丰水期机组正常运行,提高经济效益,在电厂进水口拦污栅前1~2km处,增设浮动式拦污排,把大部分垃圾堵拦在进水口拦污栅前,减少拦污栅前的垃圾清除工作,有利发电。

b)在泄洪闸增设排漂孔用作排除垃圾,即在丰水期电厂机组全开时流量仍多的情况,需要通过泄洪闸弃水,在调节水库水位的时候,就可以利用排漂孔调节水位,也可用排漂孔排除部分垃圾,以减少清污工作,有利发电。

c)增装清污机械设备,可在进水口平台拦污栅的顶部安装清污机,以确保清污工作基本能达到机械化作业,提高清污效率和效果。

d)组建清污班组,专门负责电厂拦污设施的监护及运行,及时清除拦污栅前的垃圾,减少水头损失,提高机组出力,确保机组安全。e)设立奖励方案,奖励方案要有利于最大限度地发挥清污班员工的工作积极性,为电厂的增产增收和创造最大的经济效益出力。

水电厂论文范文2

随着电力行业设备检修体制改革的推进,电力工业设备科学管理水平和整体经济效益的提高,我国各省电力公司从历年的机组计划检修体制中不断总结经验,提出了在火电厂推行状态检修的设想。给水泵运行状态的监测与故障诊断只是其中之一,为了保证给水泵稳定地运行,预防故障的发生,采用专家系统(ExpertSystem)对运行状态进行监测,并对异常状态的预测和消除给出具有专家水准的建议和方法。专家系统是近年来人工智能领域内最为活跃的分支,是人工智能开始走向实用化的标志和里程碑,也是人工智能从一般思维规律走向专门知识利用的突破口。它将人类专家的特殊知识赋予机器,使机器对问题的解决达到专家水平。它来源于人类专家的头脑,而又高于人脑,是一个专家群体的智能机系统。将电厂给水泵的状态监测和故障诊断用专家系统实现具有智能化和可靠性高的特点,不仅减少了人力的投入,而且能在最大程度上模拟专家,准确地分析找到故障所在。可见,专家系统在监测和故障诊断中的应用,能够防范于未然,把故障发生的概率减少到最小,提高了经济效益,从而对于推进我国电力行业设备检修改革起到重大的推动作用。

2专家系统的结构和原理

简单地说,专家系统是一种智能的计算机程序,但与传统程序有所区别:

*传统程序:数据结构+算法=程序

*专家系统:知识+推理=系统

其基本结构如图1所示。

其中,知识库、数据库和推理机是专家系统的核心。知识库用来存放领域专家知识;数据库用于存放初始数据、证据、推理过程中得到的中间结果等;推理机是运用知识库的知识进行推理的一组程序,主要有正向推理、反向推理以及正反向混合推理三种。知识获取是知识库的基础,是专家系统开发中最难最关键的一步,被称为专家系统开发的“瓶颈”,当前知识获取的形式主要有:手工获取、自动获取、手工自动相结合三种。人机解释接口使用户能够以自观、方便的形式与机器、进行对话,尽可能避免误操作。

专家系统的工作过程如图2所示。

3分析思路

对于给水泵来说,设备本体的监测一般通过分析振动信号来进行,而且这方面已有不少的应用实例,并且随着近代数字信号处理理论以及技术的发展而不断进步。而设备当前的运行工况(包括与泵相连的管路系统)则一般通过分析过程量进行,例如泵的工作点的概念,是从宏观上来衡量泵的工作状况,它是建立在流体力学计算和水力试验相结合的基础之上的,这是一种较经典的方法,具有丰富的应用经验。

机械设备在运行过程中的振动及其特征信息是反映系统状态及其变化规律的主要信号。因而利用振动信号对设备进行监测,是设备故障诊断方法中最常用、最有效的方法。但是鉴于给水泵在火电厂的重要地位,应建立以振动监测为主,辅以过程量监测的检测方法。通常,电厂辅机状态检修中的基本监测参数可包括:

(1)动态参数:振幅、频率、相位、振动速度、加速度。

(2)静态参数:轴向位置、偏心位置、机壳膨胀。

(3)过程参数:转速、温度、流量、压力、压差。

根据给水泵运行状态监测的特点,可采用分析型专家系统,将给水泵可能出现的问题和相对应的解决办法抽象变成形式化的数据,预先存入知识库,它们的可能组合便构成状态空间或问题空间,于是,搜索求解就在这一限定空间中进行。当系统接受到形式化后的数据时,就对这些数据与抽象解之间进行启发式匹配,找出相应的抽象解集,最后经过解的求精从解集中识别出具体解,方便用户理解接受。

4给水泵运行状态监测专家系统的建立

对于专家系统,最主要和最困难的就是建立知识库,这首先需要有可靠的知识来源和合理的知识获取机制。由于知识库的建立需要领域专家和知识工程师的长期合作,才能比较完备地建立起来,因而在此,仅构造一个演示型专家系统,即只对锅炉给水泵的两组动态参数(轴前X方向振动,轴后Y方向振动)和一些过程参数(给水泵转速,温度,流量,压力、压差等)进行检测,以验证系统方案的可行性和有效性,以后若条件成熟再进行扩展。

可采用VisualC++的MFC来开发这个专家系统,其运行需要MFC的动态链接库(DLL),除此之外还需要两个DLL:MisData.dll和DspData.dll,这两个DLL是专为专家系统开发的,它们仅以几个接口函数与之相联系。

专家系统采用了面向对象的编程技术(OOP)来组织程序,其运行就是建立在下面几个模块的相互作用之上的,如图3所示。

各个模块开发好以后,可进行连接编译,生成应用程序NetExp.exe,运行后调出一个用户窗口画面,使用户通过该画面及时了解给水泵的工作状态,并进行相应的操作。该画面实现的功能如表2所示。

5结束语

专家系统已广泛用于各个专业领域,取得了很大的成功。专家系统用于状态监测和故障诊断还有很大的发展空间,特别是在专家系统的知识获取技术上,当前我国主要采取人工获得为主的方法,而更高级的是机器自动获取知识,既减少人力,又节约时间,但至今没有突破性进展。另外,还可以将知识库和用户控制界面分开来,开发一个具有通用性的骨架系统,使之与不同的知识库连接,从而能快速地开发不同的专家系统,当然,这需要定义统一的接口。

参考文献

[1]张文星,纪有奎.专家系统原理与设计[M].武汉:武汉测绘科技大学出版社,1989.

水电厂论文范文3

1.1存在问题澄清池中污泥原设计主要是靠重力自流到污泥缓冲箱中,因为澄清池和污泥缓冲箱的液位差较小,遇到长时间不排泥造成污泥浓度高的情况,污泥就沉积在澄清池底部,需要人工抽取清理。解决方案:污泥循环泵出口母管在设计初期是通向中和箱,将澄清池中的一部分污泥作为活性泥送回到中和箱以增加后续的絮凝效果。现在将污泥循环泵的出口母管上增加一路通往污泥缓冲箱,改自流排泥为抽泥,这样就可以解决澄清池底部积泥现象。

1.2存在问题本系统使用的离心脱水机品牌是的德国韦斯特伐尼亚的,对来料的浓度要求在1%-8%,来料浓度对离心脱水机寿命和使用故障率有较大影响,但原来设计没有在离心脱水机入口管道安装流量计和浓度计,只能凭手动化验测量浓度,费时长,影响运行调节。解决方案:在污泥缓冲箱出口到污泥给料泵之间管道上增加流量计和浓度计,并设置表计检修旁路。同时并增加一路再循环管路回污泥缓冲箱,启动污泥给料泵后先进行再循环,等污泥流量、浓度达到标准后再关闭再循环管路,进入离心脱水机进行脱水作业。这样可以有效保护离心脱水机,减少故障率,延长使用寿命。

1.3存在问题脱硫废水处理系统属于公用系统,几乎没有机会长时间整体停运进行检查处理,但系统中的离心脱水机和箱式设备:包括废水缓冲箱、三联箱、污泥缓冲箱、石灰乳溶药箱以及对应的搅拌器都是单机,无备用设备,且设备都容易出现故障,影响整个系统运行,进而影响到脱硫系统,影响脱硫效率。解决方案:设置脱硫废水处理系统事故处理旁路。在脱硫废水处理系统来水管上和絮凝箱出口到澄清池入口这一段分别加一条旁路通往渣水处理系统。脱硫废水中的重金属或酸性物质与碱性的渣水反应生成固体去除,国内已经有嘉兴电厂等电厂将脱硫废水排入渣水处理系统的先例。当脱硫废水处理系统废水缓冲箱、三联箱、石灰乳溶药箱出现缺陷,必须停运时,通过来水管上旁路将废水暂时输送到渣水处理系统处理;当污泥缓冲箱、离心脱水机出现缺陷,必须停运时,通过絮凝箱出口到澄清池入口上的旁路将废水暂时输送到渣水处理系统处理。

1.4存在问题离心脱水机每天启动运行三次,每次运行时间约1.5小时,每小时产生废水约6吨,每天可产生清水28吨,这部分清水原设计是直接回到废水缓冲箱,进行二次处理。解决方案:经过对这部分清水进行化验,其水质与出水箱出水一样都符合排放标准(如表1),只是悬浮物含量偏高约2%左右,故直接将这部分水引入出水箱。这样不仅能节约药品和能源,也能减轻系统负荷。

1.5存在问题脱硫废水处理系统脱硫废水为一个大顺控。顺控启动条件及其它综合原因造成顺控无法进行,也不符合实际运行情况;解决方案:根据整体运行的要求对各个子系统间可能导致顺控启动失败的故障点和逻辑中的不足及错误的地方进行了有计划的修改,并对石灰乳制备顺控、加药顺控、加药冲洗顺控等重新进行调试安装,同时针对问题要因,使自动融入程控,再由几个小程控的串联完成脱硫废水系统全自动的一键启动。其中程控步序均使用统一模板。

2.结束语

水电厂论文范文4

为了能够避免设备运行过程中出现异常情况,水电厂需要对设备进行巡回检查,及时发现设备的缺陷、异常等问题并进行排除,这样才能保证系统的安全运行,因此,水电厂相关工作人员要认真执行设备巡回检查制度。在巡回过程中,要严格按照有关规定执行工作。巡回检查工作结束后,要在值班、巡回检查记录表内认真的记录巡检人员的姓名以及巡检过程中发现的缺陷、异常等问题。若发现设备的缺陷或者异常能够对人身以及设备的安全产生威胁的时候,值班人员应果断采取相应的解决措施,在这种情况下允许先处理问题再向上级汇报。在巡回检查的过程中,要通过看、听、嗅、摸等手段来对设备的运转情况进行判断,综合比较发现的各种异常情况并加以分析。在巡回检查的时候,要根据设备结构、运行方式、负荷、运行工况以及气候条件的变化对设备进行重点的检查。

2提高运行人员的综合素质

随着科技的快速发展,水电厂也逐步大量应用高新技术,设备也以较快的速度进行更新以及改造,因此,水电厂急需一些综合素质相对较高的运行人员。这就需要水电厂应该加强对运行人员的相关培训,使他们及时的了解新设备并学会对新设备的使用,然而,目前我国大部分水电厂存在的问题是没有齐全的资料图纸,也没能及时的修改运行规程,这样一来,运行人员就不能完全的了解新设备,因此在操作设备时也容易出现错误。因此,要将具体详细的资料和图纸提供给水电厂运行人员,条件允许的话还可以请技术人员来进行讲授。与此同时,要及时的修改新设备相关的运行规程,这样才能保证新设备的安全运行。此外,还要加强运行人员对安全方面相关知识的学习,比如增强自我保护意识、避免习惯性违章、办理工作票等。仿真培训可以提升运行人员对事故、故障的准确判定能力以及快速处理能力,所以定期组织仿真培训是非常重要的。总之,提升运行人员的综合素质,包括技术水平以及安全意识的提高,对于设备安全的运行能够提供充足的保障。

3提高设备检修、维护、巡检质量

对于运行多年的水电厂而言,设备老化极易导致设备事故的发生。因此,在检查设备的时候,必须严格按照检修标准对设备进行检修。在对设备进行日常维护的时候,应及时消除设备缺陷,避免反复发生同样的缺陷。水电厂监控系统的不稳定性使得错报、误报以及漏报型号的情况时有发生,这在一定程度上增加了运行监视、故障判定以及事故处理的困难,极易导致误操作的发生,所以说完善水电厂的监控系统是非常有必要的。在对设备进行巡检的时候,要对设备的运行状况进行准确的把握,并且通过全面的检查及分析能够及时的发现隐患并做出相应的处理。

4保证“两票”的合格率为100%

所谓“两票”指的是工作票以及操作票,在水电厂生产中,能够防止误操作、人身伤亡以及设备事故的有效措施就是正确执行两票的相关规定。在制定以及执行操作票的时候,要明确任务,正确制票,逐级审核,认真仔细的执行模拟操作。在进行实际操作的时候,要严格执行监护制度,逐项执行唱票以及复诵,为了使问题能够得到及时的处理,需要事先预想好操作过程中可能出现的问题。此外,水电厂的所有员工都应该会使用绝缘器具。对于工作票的签发,要严格按照有关规定进行办理,绝对不可以签发不合格的工作票,为了保证人身以及设备安全,需要把可能出现的问题提前告知工作负责人,待工作票结束之后,要去现场进行检查,确保无误后结束手续才可以办理。在水电厂运营过程中,要将对操作票和工作票的治理落实到实处,不可限于表面形式主义,只有落到实处才能为正确使用两票提供保证,从而进一步保证水电厂的安全生产。

5总结

水电厂论文范文5

【关键词】热力系统;有用功损失;海水温度;大气温度;热效率

0 背景

海南昌江核电厂地处热带地区,是目前国内最南端的核电厂址。根据热力学定律,较高的环境温度会对机组热效率造成负面影响,导致年发电量损失。本文将环境温度与机组热效率的关系量化,分析机组在高温环境下全年热效率变化趋势;通过与东部沿海厂址环境对比,推测由于高温环境造成的经济损失。对机组运行前的电价申报及运行后的绩效考核具有参考意义。

1 海南昌江核电厂热力系统数学模型的建立

海南昌江核电厂1、2号机组型号为CNP600,热力系统主要由反应堆、蒸汽发生器、汽轮机、发电机及有关设备、管路等组成,较高的环境温度和海水温度会对机组热效率造成影响,海水作为核电厂最终热阱排出核电厂2/3的热量(约1300MW),因此对机组热效率影响较大。本节主要从压水堆核电站设计运行原理角度对海南昌江核电厂热力系统进行分析,揭示热力系统过程中不可逆性引起的做功能力损失,并建立热力系统数学模型。

1.1 海水温度与凝汽器背压的关系

根据凝汽器换热工作原理,其换热属于内部流动强制对流换热。取循环冷却水进口温度t′f=26.8℃;温升tf=8℃,则管侧平均温度tf=30.8℃,计算凝汽器背压在5kPa~12kPa对应的海水吸入口温度,经计算得出表1数据:

1.3 热效率模型建立

建立海南昌江核电厂热效率与大气温度、海水温度模型公式为:硕士论文

式(1)热系统模型已进行了简化。系统各部分工质参数来源于系统手册中的设计参数、额定工况参数,凝汽器背压对热力系统的影响只考虑了一级低压加热器及汽轮机低压缸末段,其他各系统均利用定工况下的特定参数。因此上式计算得到的海水温度对热力系统的影响比真实情况下略小。

2 海南昌江核电厂热力系统分析

2.1 海水温度对机组热效率的影响

取环境温度为300K(约27℃),利用1.1节结论将To、hi、ho、si、so带入式(1)中,可得出海水温度对机组热功率的对应关系图,即海水温度每升高1℃,机组热效率下降约为0.057%(如图1)。

2.2 大气温度对机组热效率的影响

取凝汽器背压为8kPa(对应海水温度约27.36℃),利用1.1节结论将To、hi、ho、si、so带入式(1)中,可得出大气温度对机组热功率的对应关系图,即大气温度每升高1℃,机组热效率下降约为0.006%(如图2)。

2.3 核电厂全年机组热效率变化

《海南昌江核电厂观测海域平均温度统计表》、《海南昌江核电厂最终安全分析报告》记录了昌江核电厂全年大气温度及海水温度,在机组运行后,海水入口温度将比当地海水温度升高1.2℃。将大气温度和机组运行后的海水入口温度对应的焓熵值带入式(1),得出海南昌江核电厂月平均机组热效率与大气温度、海水温度关系图,(如图3)。

2.4 环境温度差异对年发电量的影响

与我国东部沿海地区核电厂比较,海南昌江核电厂大气温度和机组运行后海水吸入口温度的差异如图4。

根据2.1节结论,海南昌江核电厂CNP600机组在东部沿海地区与昌江地区机组热效率差异见表2。

水电厂论文范文6

【关键词】火电厂节水生产节水节水措施 节约能源水务管理

中图分类号:TM6 文献标识码:A 文章编号:

一.引言

火电厂中的用水量较大,通常包括生产用水和非生产用水两类。非生产用水包括生活用水、清洁用水、绿化用水和消防用水等,而生产用水占据火电厂用水总量的95%,是实施节约水资源的主要控制内容。火电厂的生产用水用包括循环冷却水、除灰用水、工业冷却用水和锅炉补给水以及用于媒冲洗的其他耗水,通过对水资源的循环利用,做好用水的回收工作和再利用工作,加强用水监视和用水管理,来实现生产节水的目的。

二.火电厂生产用水分类。

1.循环冷却用水。采用自然通风湿式冷却塔的火电机组的循环冷却用水使用在循环冷却系统中,由于部分电厂采用的是机械通风湿式冷却塔,造成水份蒸发量较大,其排污损失和风吹损失约占生产用水的70%左右,形成了循环冷却火电厂生产用水的主要部分。

2.除灰(渣)用水。国家电力公司的全资以及控股火电厂内,约有30%的火电厂安装的是干式除灰系统,而其他的火电厂采用的为水力除灰系统。火电厂采用火力除灰,水灰比少于5:1的高浓度输灰占据火电厂的25%左右。

3.工业冷却水。火电厂的工业冷却用水是指在除开凝汽器之外的主机或者是辅机中所需要使用的表面式冷却器的用水,包含转动机械轴承的冷却水和空调用水等。

4.锅炉补给水和化学自用水。根据有关规定,锅炉补水率通常都控制在低于锅炉蒸发量2%的范围内,一般的火电厂都可以达到此标准,部分火电厂的全年平均补水率超过5%和8%。

5.其他用水。主要包括用于输媒系统的降尘冲洗用水以及采暖系统用水等。

三.火电厂生产用水消耗。

火电厂的水在使用的过程中,会产生部分可测定,部分无法测定的大量损耗。火电厂的生产用水消耗是用于发电生产过程中的新鲜水取水量,其主要是过程中的蒸发损失,其次包含用于灰、渣等固体物体的携带以及泄漏损坏。蒸发损失中最主要的是冷却塔中的循环冷却水的蒸发损失,同时由于此部分水量消耗无法直接测定,造成节水控制较为复杂。

火电厂的用水和排水较多,用水系统复杂,在目前的水平衡实验中,无法准确的计算出系统所有的耗水量。即使是在保证计量仪器准确的条件下,能准确计算全年的平均发电用水量,但又有发电用水量随着机组负荷以及环境气候的影响而发生变化,造成无法计算循环水的蒸发损失总量。但由于蒸发损失量占据较多耗水量,如何实现对蒸发损失耗水量的控制是实现节水的途径。

四.火电厂节水的技术措施。

1.提高浓缩倍率。

浓缩倍率是干除灰和水力除灰等循环冷却火电厂的核心参数,同时也是决定着火电厂用水耗能高低的主要参数。在干除灰火电厂中,由于没有高含盐废水的受纳体,所以更加需要浓缩倍率。从用水节约的角度来说,需要将浓缩倍率提高到5以上。

2.高浓度冲灰。

在水力除灰的火电厂中,其中一项关键的控制指标就是灰浆中的灰水比,水力冲灰系统是导致火电厂水耗高的主要系统,其容量稍微略低于循环水系统,这也是进行节水控制的关键所在。

水力除灰电厂的除灰系统基本上都需要使用各种废水,其中也包括回用成本很高的高含盐量废水。如果循环水排污水、再生废水等具有高含盐量废水的不回收,那水力除灰电厂的干除灰在发电的用水耗能上不存在明显差距,其包含三个要点:

(1)干除灰只使用循环水排污水和高含盐量的废水来进行冲灰,而其他省下了的低含盐量的废水则用来使用到其他对水质要求较高的场合。

(2)灰水比要适当提高。提高灰水比,能在一定程度上提高高含盐量废水的比例,减少因为补充而耗费的格外废水。

(3)保持灰渣系统的补水量和循环水系统中的排污水量相一致。根据渣系统和灰系统的补水量,综合考虑水质、凝汽器等因素后,尽量提高循环水系统的浓缩倍率,减少产生过剩的高盐废水。

3.提高回用废水的有效性。

根据废水水质和水量进行合理分配,减少回用废水的处理环境,降低废水在回用过程中的使用成本,其核心要求是利用最低使用成本实现废水的最大效益。

4.优化水汽系统。

由于水汽系统中用水是除盐水,其制水成本很高,因此实现水汽系统优化,减少除盐水用量能很好的实现节水收益。优化水汽系统是要求在技术条件允许的情况下,采取给锅炉给水加氧处理,或者是减少锅炉的排污量,减小除氧器的开度,实现降低损耗,减少化学药剂使用,减少酸碱废液的产出量和再生次数,达到节水节能的效果。优化转动设备冷却水,加强对运转设备的运行管理,做到开机才供水,停机立即停水的要求,杜绝水长流的现象。

5.节水技术新工艺使用。

超滤技术的系统简单,水质较为稳定,通过预过滤和超滤后,其SDI指数通常都低于3,能有效实现节水。

曝气生物滤池技术是在70年代产生欧洲的节水技术,目前技术较为成熟,其处理负荷较高,能保持较好的出水水质,同时具有占地面积小的特点,应用范围较为广泛,通过对BAF工艺的使用,将污水中的氨氮去除率提高到90%以上,对污水的深度处理和回用具有极大意义。

五.火电厂生产节水的管理措施。

1.火电厂成立节能监督控制小组,组长为总工程师担任,并设置水务管理的领导小组,负责协调、管理和监督所有的水务工作。依靠先进的科学技术,合理优化制水工艺,提高设备运行的工作状态和运行方式,加强对废水的回用,减少发电的用水耗量。水务管理小组定期召开检查会议,对执行情况进行检查,同时对水资源的利用技术和方法进行宣传教育,通过开设水务管理专栏的形式,加大用水节水宣传力度,制定一定的奖惩措施,制止水资源浪费行为,鼓励节水用水,提高全员参与的程度。开展水务管理知识讲座,提高电厂人员的节水意识和节水措施,加强节水方法的教育,在保持化学水处理专业生产人员的高制水水平的情况下,要强化生产人员的水务管理意识。

2.制定火电厂的水务管理制度。在收集历史资料和现有的生产情况信息的情况下,编制全厂的水用户流程图、分布图、水量平衡图,结合实际使用情况,对各单位下达节水控制目标,根据用户的用水状况,组织定期进行考核。

3.定期进行水仪表的校正,保障用水计量的准确性。对水表进行定期校正,尤其是对于淡水泵站的关口水表,要加强检查力度,保证计量的可靠性和准确度。

六.结束语。

火电厂生产节水是一项综合性的工作,要根据程序循序渐进的实施。生产节水的关键技术措施就是合理控制浓缩倍率、提高冲灰系统中的灰水比、优化水汽系统、加强废水的综合利用,通过新型技术的应用,提高节水效果。

参考文献

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[2] 倪定 葛能强 发电企业的工业废水零排放工程 [期刊论文] 《电力设备》 2005年1期

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