机修员工总结范例6篇

机修员工总结

机修员工总结范文1

高等职业教育作为一种有目标的教育活动,同时也是行为导向的教学方法之一,一般来说较为关注学习者实践能力的培养。所以,要以学习者为主体,以工作任务为指导,以培养动手能力为基础,按照汽车维修岗位的具体需求,对本课程的教学目标加以深入分析,从而形成符合实际的教学任务,并且将教学放入到现实工作体系之中。所以,教师应当要对汽车4S店以及修理厂等开展深入调研,以求切实了解到汽车发动机维修教学的具体要求,而且还应当对维修岗位的实情作出深入解读,明确各岗位流程以及任务,其后再分析各项具体岗位的职责,从而依据能力目标开展有针对性的教学活动。

1.1明确教学目标。

要立足于汽车发动机机械系统维修课程设计,让学生们能够全面了解汽车发动机机械系统原理以及操作流程,按照汽车修理企业的各项要求,娴熟地应用汽车检测设备、工具来落实修理活动,并且能结合检测状况来制定出合理的维修方案,通过全面维修机械系统故障来培养高职生的分析问题、解决问题、团队合作等能力。具体来说,要能够掌握汽车发动机的主要性能指标、属性、工作原理和总体构造;掌握汽车发动机维修相关资料的利用办法;熟悉汽车发动机维修工具及设备的运用方法;具备发动机总体和各部分工作原理、零件型号和结构特征;了解汽车发动机冷却系统与燃料供给系统和曲柄连杆机构等结构特征、工作原理等。

1.2设计教学情境

要结合具体案例,向学习者们展示其今后走上工作岗位之后的环境与状况,从而提升学生们的主观能动性。在课堂中,可以让汽车4S店的维修师傅作为技术人员进行讲解,而学习者则作为技术人员参与其中,结合企业的实际需求来落实学习者们的学习目标,确定考核评价体系:注重教学过程之重要性,让学习者们在真实的教学情境中提升能力。

2汽车发动机机械系统维修教学案例解析

下面,笔者以汽车发动机中机械系统的温度超过正常标准值这一故障为例进行剖析。一是热情接待预约客户。在接待故障车辆的过程中;要做到礼貌待客,态度热情,了解客户对车辆故障的简短描述,并填写维修单。在得到其签字以后,对维修单加以存档。其后,技术人员应围绕客户提出的问题开展排查。二是对故障车实施初步诊断。将学习者分为多个小组,一般每组五至七人。通过小组讨论制定出合理的维修计划,再按照汽车发动机出现的实际问题,选用相应工具进行初步判断。技术指导人员应当及时回答学习者提出的疑问。三是形成维修计划。学习者将本小组讨论的维修计划报给指导教师,并在教师的指导下改进计划。在将故障原因以及维修方式告知给客户之后,经其同意签字后开展维修工作。四是实施车辆检测。要按照计划实施维修工作,并且提升团队沟通与协作能力,并且全面落实好各项维修程序。五是事后总结。维修完工以后应实施全面检查,确定排除故障之后再清洗车辆、移交客户。同时,针对技术人员所提出的维修中出现的不当之处,应虚心接受,并及时加以改正。

3汽车发动机机械系统维修教学评价策略

汽车发动机机械系统维修教学课程使用过程评价和终结评价相互结合的方式进行评价,权重是7∶3。具体来说,评价要求如下:一是评价主体的确定。全部考核任务都使用小组自评、组间互评以及教师评价相结合的方式作出综合评价。组长依据小组成员在具体任务中承担的责任与工作质量等作出评价。二是评价标准的确定。要依据企业实际和职业标准,从学习任务完成状况、计划合理性、安全防护以及规范性等方面进行考虑。三是评价内容的确定。笔者觉得,该课程的评价内容应包括汽车发动机传动带更换占总分的5%;汽车发动机正时带更换占总分的5%;汽车发动机配气机构维修占总分的5%;汽车发动机汽缸盖和汽缸体维修占总分的15%;汽车曲柄连杆机构维修占总分的15%;汽车发动机冷却系统检测占总分的10%;汽车发动机系统维修占总分的5%;汽车发动机总成维修占总分的5%;汽车发动机动力检修诊断占总分的5%;本课程的终结评价占总分的5%。

4结语

机修员工总结范文2

由于底吹炉在4月15日突发锅炉爆管漏水情况,总厂立即采取紧急转炉措施,并将情况及时向公司领导汇报。公司经慎重研究,决定进入年度停产检修。总厂紧紧围绕公司下发的《关于总厂底吹炉系统年度停产检修工作安排》文件精神,组织和发动相关车间、部门按计划、步骤全面展开年度检修工作,现将此次停产检修情况总结如下:

一、    检修的基本情况:

本次年度停产检修以底吹炉及余热锅炉为主线,共涉及三个车间66个检修及改造项目(底吹炉32个,硫酸车间18个,动力车间16个)。其中:改造项目主要有增加锅炉三烟室155㎡对流管束、锅炉爆破清灰、底吹炉虹吸道和铅包改进、电收尘增加热风吹扫、底吹炉岗位收尘系统改造等7项;大的检修项目有:更换2#皮带、底吹炉更换氧枪区内衬耐火砖、电收尘95瓷柱和第三层分布板更换、配料抓斗行车轨道校正和凸轮控制器检修、铸渣机轨道与升降机构更换及首尾不同轴校正、硫酸电除雾清洗检查和转化器五层触媒更换、板式换热器清洗、污酸处理厂房地面防腐、污酸站电缆线改道、空分制氧系统检修维护等10项。检修时间从4月16日开始,到5月17日实现底吹炉点火烤炉,5月23日投底铅,基本完成了此次检修的任务。但在投料的过程中出现氧枪堵塞及转炉过程中挂损8根直升烟道弯管,后经氮氧管道清理吹扫及更换弯管,于5月28日恢复正常生产,至今整个系统生产正常,创造了连续生产35天未转炉的历史最高纪录,平均日产粗铅近90吨,基本达到了此次年度检修的目的。

二、    检修取得的成绩和收获:

这次年度检修具有突发性、时间长、任务重、覆盖面广、参与人员多等特点。总厂在公司领导的正确指挥下,带领车间及广大员工按照既定的目标和计划,克服诸多困难,发扬吃苦耐劳、连续作战的精神,众志成城、团结协作,最终完成了此次检修任务,基本达到了预期目的。归纳起来,主要表现在以下及个方面。

1、公司领导高度重视,检修管理人员以厂为家,全身心投入。

此次检修得到了公司领导的高度重视和大力支持指导,为此公司作了周密的部署和详细的安排,召开了检修专题会,并下发了《关于总厂底吹炉系统年度停产检修工作安排》的通知,明确了检修组织领导机构和检修计划安排及进度。特别是在检修攻坚扫尾阶段,总经理亲自挂帅,分派了工作组进驻总厂现场办公,指导协调解决问题,给予了总厂检修团队极大的鼓舞。总厂检修管理人员日夜奋战在检修现场,督促检修质量和进度,出现问题集思广益,一起研究解决,各车间钳电工在总厂的统一指挥下,相互支援、协同作战,体现了良好的团队合作精神。很多车间领导和管理人员在此期间放弃了正常的休息时间,吃住在厂里,将全身心都投入到检修工作中,表现出较强的工作责任心和主人翁精神,为检修任务的完成打下了良好的基础。

2、部分车间、项目检修组织得力,按期、保质完成检修任务。

此次检修由于涉及三大车间66个项目,任务十分艰巨。总厂在公司下发的停产检修工作安排通知的基础上做了更具体的安排和部署。组织动员各检修车间全力以赴,按时、按期、安全、保质完成各项检修任务,力争尽早恢复生产。各车间积极行动,按照计划有条不紊的开展检修工作。特别是动力车间制氧站,在检修项目的确定、备件的准备、技术方案和人员的准备等方面都提前做了细致的安排,并且在开车过程中发现氧压上不来时,及时组织技术力量进行分析判断,找到了吹扫时存在的“死角”,及时解决了问题,在预定的时间内完成了全部检修任务,于5月21日17:00正式输送氧气,保证了底吹炉的生产需要。硫酸车间根据自身的实际情况,紧扣公司及厂部做出的检修计划要求,积极组织员工加班加点,顺利的完成了18个检修项目,在5月19日14:18实现转化系统升温,于5月21日20:00具备接气条件,满足了底吹炉投料的需要。底吹炉的许多子项目如:2#皮带更换、铸渣机检修、岗位收尘系统改造、抓斗行车检修等都按期、按计划完成。

 3、积累了大量的宝贵经验。

此次检修虽然事先有详细周密的计划,对大量的问题做了前期的预判和相应的对策,但在检修过程中还是发现了许多新问题。如制氧系统在解体空压机过程中,发现机内存留一块钢板,几个轴瓦已经磨损十分严重,如不及时停机检修,将有可能导致整个空压机报废,其损失及后果将不堪设想;氧气站在检修完成后开车积液过程中,借助外单位技术力量,大胆的尝试开阀积液这一新的操作方法,结果使送氧时间提前了10个小时左右,节约了电费;底吹炉在检修完成后首次投料发现氧枪堵塞,对管道进行了全面的清理吹扫,发现了止回阀过滤网已经破损,失去虑渣的作用,同时还发现主氧管有一处开裂漏气现象,使得这些问题都及时得到了解决。

4、各改造、检修项目经投产检验效果良好,生产稳定。

从5月28日正式投产至今,各检修、改造项目运行稳定,效果理想。经检修后的余热锅炉压力、温度一切正常;增加的爆破清灰收效良好,解决了锅炉积灰易堵塞的老难题;岗位收尘系统的改造使岗位冒烟现象得到了很大的改善,特别是渣口,几乎杜绝了冒烟现象;铸渣机经轨道更换和首尾同轴的调整,运行十分顺畅,故障维修率急剧下降;电收尘分布板的更换、一号电场的恢复使收尘效果大大改善,尾气的粉尘含量大大降低;空分制氧系统自开车运行以来一切正常稳定;底吹炉已经连续运行35天未转炉,创造了历史最高纪录......总之,经过近一个月的生产检验证明,此次检修效果是显著的,结果是成功的。

三、检修存在的问题:

此次检修最大的问题是未按照公司规定进度计划完成,比计划时间延后了10天。导致未按计划完成的原因,归结起来主要有客观、主观两方面的原因。

(一)、客观方面原因分析:

1、底吹炉突然暴管事故紧急停炉,进入年度停产检修,使得准备作有些措手不及,从检修项目、检修施工队伍组织、检修方案与技术、备件材料准备难以满足临时要求。但时间安排还是按照年初的计划30天。

2、施工队伍进场不及时。

(1)锅炉改造厂家施工进场滞后,且施工人员力量不够。从4月15日停炉通知厂家,到17日还只来了1人,21日,在公司领导与厂家领导联系下,厂家才增派3人,现场焊工只有2人,到4月25日再增派了4名安装工,5月12日管子焊好后,扁钢没有焊就只留1个焊工了,导致后来焊扁钢无法按计划时间焊完。

(2)电收尘检修到5月17日才进场,还是在总厂领导多次催促厂家,在公司领导出面催促下才到现场。

3、底吹炉炉结过厚,打炉结非常困难。因是暴水管而突然停炉的,停炉程序不可能按照正常停炉操作规程进行,使得炉内渣没有放出,炉结厚达1.5米左右。

4、5月中上旬连续几天下雨,5月11日中午全厂停电4小时,影响主线项目锅炉改造施工。

5、锅炉、电收尘检修项目和任务增加,材料临时申报,采购一时进不来。

(1)锅炉钢管备货少了,联系厂家临时快运发过来,采购部同时采购;8根弯管临时找加工厂家加工,先到资兴,没有此次规格的弯管机器,后多处转辗打听才找到铁路锅炉厂加工好;

(2)电收尘备件到要开炉的前一周才到齐货;

(3)铸渣机变频电机和减速机到20日才到货,没有时间进行更换了。

6、 维修人员严重不足,正常维修人员定员9人,实际加从其它岗位临时调派2人充当维修工外,总共还只有7人(机修共只有5人),停产检修任务多,就显得严重不足。

   (二)、主管原因分析:

1、计划性不强,准备工作不足。

从2010年11月份就开始准备2011年元月份年度停产检修工作计划,总经理办公会、公司调度会决议中,强调检修工作要从项目梳理、技术方案、施工队伍、备品备件、材料、组织分工等方面准备好,但计划从2011年1月份,修改到4月底,结果4月15日爆发锅炉暴管施工而停炉。显得准备工作不充分。

2、对困难估计不足,过于乐观。

(1)打炉结时间总厂开始计划7~10天,结果从4月19日开始打到5月10日才结束,共花了 21天时间,耽误了更换内衬时间,也就耽误烤炉时间。

(2)锅炉管的损坏比预计的要严重得多,工作量增大,而施工人员不足,材料准备不足。

(3)电收尘原计划只检修分布板,厂家到停产中期才来检查,增加了热风吹扫,时间来得晚,还要临时备材料。

3、部分项目负责人组织工作不严密,措施不力。

(1)锅炉检修人手不够时,没有想更多的办法增加人手。在锅炉试压后,过分听信厂家的意见,锅炉管之间的扁钢没有密焊厂家维修人员就撤离了,以至5月23日复产时锅炉多处漏烟气。在锅炉水冷壁弯管被刮擦漏水停炉抢修时,也没有加派人手补焊。到再次开炉过程氧枪堵而停炉处理时,才安排6名焊工进行焊补。

(2)在爆破清灰装置按装过程中,关键施工环节责任人现场监督不够,把关不严,以至从氮气主管接口焊渣没有清出来,多次清扫管道才查到该问题,耽误有效处理时间。

(3)打炉结时间大大超过预期时间后,没有采取有效(激励)措施,以至打炉结时间长达21天,耽误了筑炉和烤炉时间。

(4)项目负责人责任意识和质量意识不强,抓不到关键点。底吹炉本身打炉炉结就耽误了较多的时间,在砌筑虹吸道的过程中,没有进行全过程质量跟踪把关,开始砌筑时有人发现用错了砖,跟当时现场施工队的人说了一声后,就没有人去落实,以至到第二天上午基本砌筑完了才发现仍然在继续。后来又只得返工,耽误了时间。

(5)没有严格的检查验收程序。

相当部分项目在完工后没有进行严格的验收,以至失去了正常的检修管理秩序从而造成不良后果。安装爆破清灰装置割焊动了氮气管焊渣没有清理,导致22日开炉时就堵氧枪。安装锅炉水冷壁管尺寸不对,导致处理氧枪堵转炉时,挂坏8根锅炉钢管,抢修了4天。

4、检修组织经验不足。

(1)梳理的检修项目基本上是2010年11月准备的,就再没有进行系统的梳理,没有按照正规的管理流程上报公司进行审批。特别是流程设备上的改造,公司监管力度不够。以至检修过程临时增加了检修和改造项目。

(2)氧气、氮气管道按照其他厂家经验,在停产检修后复产前是要进行管网吹扫的,吹扫只用了2个小时),并且没有对管道进行敲打。都没有注意到氮气、氧气管的阀门上还有过滤网,也就没有拆开过滤网清理,走了弯路耽误了时间。

(3)管道割焊的焊渣是应该及时清理的,避免焊渣堵管道。但在安装爆破清灰装置接气源氮气管施工时就没有注意此事。锅炉水管要求更严格,厂家在对锅炉弯管抢修时,公司管理人员巡视时发现,大量的焊渣留在管道内,问到厂家施工人员还说没有事,不及时处理,肯定将堵塞锅炉排污管。

四、值得今后改进和总结的经验

1.加强设备管理的组织建设工作。

要建立公司、厂部、车间三级设备管理的组织网络,公司级的设备管理,目前应以技术工程部为核心,宏观规划布局设备的基础管理工作,在设备的日常点检、巡检、维护保养、计划检修、特种设备、维修费用控制、备品备件等方面的管理等进行系统的策划与提升,要达到各级设备管理的责任明确、系统管理力制度体系健全并运行有效、设备事故与故障率不断降低、满足生产需求的目的。

目前这些工作还处于较低级的阶段,基础管理工作平台比较薄弱,表现的设备故障率也比较高、临时抢修的项目多,检修的质量也不是很理想,设备技术管理指标体系还没有建立,这都需要公司设备归口管理部门牵头加强做好组织建设工作。

2.转变设备管理观念。

要逐步改变重抢修轻预防检修和计划检修的思想。设备检修要象生产任务一样,建立设备月检修计划,最大可能减少临时性抢修,以充分保障生产的稳定性,尽可能降低设备对生产成本的影响。

3.加强系统设备的年度检修的的管理。

(1)年度系统停产检修应建立预算管理模式,对项目计划、费用控制等都要进行规范管理。

(2)要从设备检修项目的计划、备品备件和检修材料的准备、施工队伍和施工方案的准备、施工过程的进度和质量监督控制、交付生产前的试车验收、检修资料等各个环节的管理都要有层次的设备管理责任人,并制定设备管理考核经济责任制,严格按制度进行考核。

底吹炉的年度检修是从2010年10月份就开始做计划的,计划是想2011年的元月份检修后过春节,由于公司经营策略的调整,修改到4月底进行,但这次检修尽管是突发事故提前进入检修,但离4月底也只有半个月的时间,但系统检修的项目不是很清晰、以至临时增加的项目比较多,材料准备不及时,临时采购的比较多,工作比较被动。象热风改造、铸渣机增速改造等项目都没有按照公司规定经过专业部门进行审核的,就显得没有秩序不健康,影响正常检修进度。

4.加强设备维修与设备管理基本技能和责任感的培训。

    从检修时间的延期的原因分析,出现虹吸道砖砌错、开炉氧枪堵塞、转炉挂坏锅炉水冷壁管、一级电除雾检修后不能正常运行,这些项目问题体现在有的的责任没有到位,有的是我们的技术与管理水平不够,因此,要加强设备培训。建立公司、总厂设备管理组织机构,建立设备月工作列会制度,有利于设备基础管理的提升和设备问题的协调。

5.加强设备资料的管理。

目前设备的资料管理几乎还是空白,体现设备采购进厂后,说明书等资料没有人签收归口存档管理;设备检修基本没有记录,维修运行记录没有妥善的管理;项目建设的设备资料、大修和改造的验收资料等都没有较好的归档管理;设备事故基本上没有分析会制度,资料就更加没有,不利今后设备的精细管理。一旦经手的技术管理人员或维修人员离职,就很容易造成资料遗失。这些工作都需要各责任单位安排责任人进行归口、归档管理。

2011年的检修工作已经落下帷幕,我们面对的是下半年艰巨的生产任务,我们将以此次检修为契机,充分总结经验、吸取教训、发扬成绩、改进不足,努力提高工作水平。我们有理由有信心,在公司董事长、总经理的正确领导下,在陈明辉厂长的直接代领下,总厂全体员工将振奋精神、团结拼搏、以昂扬的斗志,奋发有为的精神状态,努力实现全年生产目标,将总厂各项工作推向新的高度!

 

                          综合回收总厂

机修员工总结范文3

【关键词】机电;系统运行;维护管理

体现着企业的利润、消费者的需要以及社会利益共同发展共处的观广深高速公路机电系统从1995年陆续开始投入运行使用,随着车流量的不断增加,区域联网收费对系统设备的要求,机电系统设备设施也与日俱增,同时设备老化日益严重,特别是在保畅通工作常态下,对机电系统的正常运行有着较高的要求。

一、统一思想认识,加强维修养护管理制度,落实责任制。

要搞好联网收费,保证联网收费工作的准确和快速,机电设备的完好和有效运转是关键。而要维护好设备,人是最根本的因素,因此充分调动各级人员的工作主动性和能动性,将机电设备维护纳入全方位的管理和考核,使他们认识到设备维护和保养工作的重要性、紧迫性和长期性,切实保障机电系统的良性运转,确保费收工作正常开展。

在设备管理上,为了更好的责任到人,强调谁使用,谁保养;谁使用,谁负责的原则。根据设备使用者和维护者的不同,在机电部《三大系统养护维修考核管理办法规程》的基础上,结合管理处维修工作的实际情况,修订及完善了《收费站机电设备管理目标考评办法》及《系统维修员管理考核试行办法》。主要体现在:第一明确了各站对设备的管理养护职责,并将设备维护和正确使用设备管理纳入到日常目标考评中,很大程度上提高了设备运行的可靠性,减少了设备故障,延长了使用寿命;第二明确设备管理职责,树立保障设备正常运行和为运营管理服务的意识,及时解决机电系统中发生的故障,确保收费工作的正常开展;第三明确了机电维护管理工作纳入绩效考核,将系统维修员的工作分解为收费站和业务办两个层面进行考核,进一步调动系统维修员的责任心和工作积极性。

二、增强设备使用者对系统设备的正确使用,合力做好设备维修养护工作。

收费站既是设备的直接使用者,又是设备的管理者,是否能正确使用设备关系到设备的使用寿命。我们结合实际,通过系统维修员自行编写一些维修操作简易教材、参加收费站管理人员会议或现场讲解等方式、途径,由系统维修员对站场人员进行培训讲解有关机电系统设备和软件的使用、维护方法和简单故障的初步判断及排除,以及使用过程中注意事项等各种专项培训。例如,对站场管理人员培训了VPN、硬盘录像机、硬盘录像机管理电脑及手持读写器、人工录入程序等的操作方法。另外,要求系统维修员参加收费站管理人员会议及员工大会,向他们传达使用设备的注意事项和要求,听取了解他们对设备的使用意见及遇到的问题,并现场作出解答。通过一系列的知识传授和沟通,使站场人员对设备的性能、操作有了一定的认识,既有利于合力管理好设备,用好设备,也为我们进行机电系统的维修养护工作起到了一定的推动作用。

三、设备保养以预防为主,防治结合。

机电系统故障具有不可预见性和紧迫的时间要求,在日常工作中,要求系统维修员养成防患胜于救灾的防范意识,摒弃消极的事后处理思想,养成仔细保养、积极检查的正确态度。对小毛病、小问题也绝不能放过,防止事故的扩大化。为了规范日常维护工作,我们将维护内容划分为周、月、季、半年和年等5个作业周期,按照每个作业周期做好日常性保养工作,保证系统设备处于良好的运转状态。

东莞处根据设备保养工序难易程度的不同进行分级实施,对一些比较简单、维护所需时间较短的设备由各驻站系统维修员自行保养,而对于如电脑主机、工控机等维护所需时间较长的设备则在保证站场正常的设备维修工作前提下,合理安排各系统维修员的工作分工,集中一部分维修员对各站此类设备进行有目的、有针对性的维护保养工作,而其余维修员负责站场日常维修,从实施情况来看成效显著,对减少和降低设备故障的机率起到较大作用。

虽然电子设备的故障现象是多种多样的,其故障原因也是不同的。但通过不断的总结可以找到一些共性,为我们尽快找到故障的症结和及时抢修提供第一手资料。为此,我们要求系统维修员每月对故障进行统计,对故障原因和维修经验等进行分析及总结,并通过这些总结及时发现在管理和养护中存在的问题。

四、加强机电系统业务培训,提高技术人员维护水平。

收费站的设备维护人员是设备维护工作的基础。在设备发生故障时,要求他们能够准确、及时地判断出故障点和故障零部件,快速解决一般性故障。然而,处于收费站的系统维修人员多数是从一线抽调上来的,业务素质参差不齐,对系统的熟悉程度不够,对系统运行只有初浅的认识,往往不能迅速解决系统故障。为此,分层次、分步骤、分故障加强对系统维修人员的学习、培训力度。

一是组织维修人员参加公司和机电部组织的各种机电设备的业务培训学习。针对工作的需要和系统的运行情况,通过这些针对性强的专业知识培训、学习,使系统维修人员对机电系统能有一个全面的认识与了解。

二是开展丰富多彩的机电系统学习交流活动。为了达到交流、提高的目的,组织系统维修人员到邻近的兄弟站参观、学习,听取兄弟站好的经验与做法,把日常的设备故障提出来在学习交流过程中进行探讨。同时,开展内部学习活动,让专业业务较强的系统维修人员走上讲台,把自己的工作经验介绍给同事,达到互相促进、互相提高的效果。其次,采用座谈会的形式开展交流活动,在会上大家畅谈对设备维护工作的心得,对日常工作中设备故障的分析排除方法,同时做好学习记录,以便工作中快速查找、排除设备故障。再次,利用管理处建立的维修QQ群大大弥补了由于驻站维修员上班时单兵站作战,在发现问题时没有商量和交流对象的缺点,对于发现疑难故障也可以及时集思广益,共同解决。并利用QQ群的共享空间鼓励大家将日常维修的心得和感想写成案例分析档案,更好的将维修经验进行推广。

机修员工总结范文4

维修管理基本模式

当前机电设备的维修管理已经发展成为了一门学科。它的发展主要经历了四个阶段。自人类进入工业社会后就有了维修的问题。最开始因为设备简单,维修与维护的费用低,手段一般是发生故障后再维修的管理模式,即出现了故障再修。但是后维修的后果导致维修期间的时间浪费,影响了生产。工业革命之后,生产技术和工艺的不断更新,流水作业生产的广泛应用,生产严重赖于设备的正常运行,故障后维修管理所造成损失逐步凸现出来。预防故障发生的管理模式就被提出了。

科技进一步发展,精细化的生产引进了以可靠性为中心的维修管理模式。以可靠性为中心的维修管理模式是预防维修管理模式的进一步完善和发展,是确定设备在其运行条件下维修需求的方法。它更加地注重故障的原因、影响、预防三方面的研究,通过运用现代维修计划软件来监测设备运行状况,然后制定出详细的维修计划和方案,设置维修与维护的备忘录。该模式颠覆了设备损坏后再被动维修的模式,这方法采用计算机辅助可靠性维修技术,提高了设备运行可靠性,确保了设备在要求的寿命周期内安全、高效地运行,这样可以基本消除故障维修耽误的时间,提高了生产效率。

随着新型状态监测和故障诊断以及故障预防技术的发展,现代设备向自动化、智能化程度不断提升,对故障预知的要求不断提高,新型的故障预测与管理系统开始被广泛研究。由于设备运行状态监测、故障诊断技术和先进理论方法(如人工智能、专家系统等)的逐步完善与成熟,新的预知维修管理模式被提出,这将成为未来煤矿等行业现代化设备维修管理的发展方向和研究重点。

煤矿机电设备管理与实践

当前我国煤矿机电设备还停留在预防与现场维修相结合,还没有实现免维修,零事故,但我们的煤矿机电设备维修者们在大量的实践工作中,结合实际总结出了很多切实可行的经验,值得我们探讨和学习。这些工作方法和现场维修经验是广大煤矿机电设备维修者集体智慧的结晶。本文结合多年的工作,浅谈一些机电设备管理与实践的个人理解。

(1)日常维护和修理在煤矿生产实践中起着举足轻重的作用。它是煤矿安全、高效生产的基础,是煤矿生产的重中之重。作为一个煤矿企业,必须把机电维修管理与现场操作作为安全生产的头等大事,确定机电维修的总体目标,建立、健全机电维修责任制,修改、校定、细化机电维修标准,做到机电维修工作有标准可依,有标准必依,实现机电维修工作的科学化、标准化、精准化。

(2)管理制度的完善。通过建立完整的维修制度,从上到下,从左到右,从横向到纵向,覆盖了煤矿机电设备维修的方方面面,有利的从制度上保障了煤矿机电设备维修工作,为煤矿实现安全生产,机电设备本质安全,打造机电设备零事故现场,为实现煤矿本质安全奠定了基础。

(3)提高维修人员的技术水平。通过实践经验总结,及结合我国煤矿现有的实际情况,我认为要提高煤矿机电设备维修从业人员的素质应从这几个方面入手。我们要制定详细的、科学的员工培训计划和完善员工岗位考核制度,督促鼓励员工进行自我能力提高,给员工提供自我升造的机会,使从业人员的素质快速提高。

结论

机修员工总结范文5

国外施工与国内施工相比有其特殊性,国外机械设备的管理与国内相比也有所不同。因此,我们通过分析国外机械设备使用过程中存在的问题,找出解决的办法,就能做到最大限度的发挥机械设备的作用,使其产生最大的效能。

一、操作人员的考核、培训

随着科学技术的发展,施工机械特别是国外工程机械,自动化程度和科技含量越来越高,这对操作人员的要求也越来越高,低素质的设备操作人员对设备的损坏是显而易见的。有关资料表明,在全部机械故障中,属于操作人员操作不当造成机械设备的故障占总故障的80%以上,可见,正确操作使用机械设备非常重要。

在国内施工企业中普遍实行的定人、定机制度有利于降低设备的故障。河南国际合作集团有限公司主要在非洲地区施工,机械设备操作人员或机手以当地人员为主,由于当地人员的流动性较大,很难做到定机定人。而且当地机手文化水平有限,对机械设备不熟悉,尤其是对国产设备更不熟悉,在机械设备使用的前期,往往故障较多,造成的损失也较大,费用也较高。如果能在机手上机之前对其进行培训,指导他们掌握正确的操作方法,告知他们注意事项和保养常识,对减少设备的故障,延长设备的使用寿命大有好处。

二、设备的保养和使用

1.设备的保养

机械设备的保养是设备管理的基础工作之一,无论是国内还是国外的施工企业,都不同程度地存在“重维修,轻保养,以修代养”的现象。设备的保养尽管简单,但需要认认真真去做,而且还要持之以恒,这并非易事。因此,尽管有各种规章制度的要求,但真正将设备保养落到实处却不容易,这项工作是默默无闻的工作,不易引起领导的重视,如能将此项工作做到位,设备的故障就会大大减少。

2.机械设备的使用

机械设备的使用是整个设备管理中最为重要的环节,抓住了它,就等于抓住了降低机械设备使用成本的关键,在这一过程中,引入设备使用成本的控制是一个行之有效的方法。具体做法是:在项目施工前,对机械设备在整个使用时间内的使用费用进行预算,如新设备年维修费用(包括配件和人工费)为设备原值的5%,旧设备年维修费为设备原值的10-20%(根据设备的新旧程度确定),预算出的费用即作为对机管人员和机修人员的考核指标,可以根据施工工期平均到每个月(或半个月)。在机械设备使用过程中,机管人员应随时掌握维修费用的支出情况,并与预算的机械设备维修费相比。

在预算费用图线以下的,则视为设备正常使用,凡接近预算图线,则应该引起机管人员的注意,并密切关注其费用图线的“走势”,如实际支出的维修费超过了预算的图线,说明设备在使用过程中,出现了问题,如果连续两个或几个单位时间内,实际支出的维修费均超过了预算,机管人员就应该到施工现场去了解情况,帮助现场机修人员和机手查找原因,找出解决问题的办法,使设备的使用费用降下来,以免造成更大的损失。这样做有以下几点好处:

第一,施工企业关于机械设备管理的规章制度得到贯彻落实,提高了机管人员和机修人员的工作积极性和责任感。作为机管人员、机修人员和操作人员,要完成设备使用费用的指标,只有积极主动地做好机械设备管理规章制度中的每一项要求,踏踏实实地做好有关设备保养的每一步(如吹滤芯、打黄油等),正确指导监督机手操作设备,才能保障设备的正常使用,减少设备的故障,从而降低维修设备的成本。相反,维修费用就会增加,影响考核指标的完成。

第二,鼓励机修人员和机管人员自觉地变“废”为宝,废物再利用。由于施工现场修理条件的限制,又没有指标考核,多数机修人员和机管人员养成了更换总成的习惯,即方便又省事,对拆下的旧配件,一扔了之。如果实行了这种考核办法,机修人员和机管人员不到万不得已,不会更换总成,否则,其所管设备的费用就会增加,就会影响其考核指标的完成。对拆下的零配件也会妥善保管,积攒到一定量,拼装成一个总成,再用到设备上去。据统计,仅此一项就可节约维修费用10%左右,常年累月下来,节约的费用将相当可观。

第三,对机械设备费用的控制由静态的结果控制到动态的过程控制。过去在项目结束后才能统计出维修费用,无论维修费的高低,它已经发生过了,无可挽回,也只能是吸取教训罢了。引入这种管理办法后,设备维修费用在每时每刻的每一过程都得到控制,一旦出现维修费用的不正常支出,就会得到及时的纠正,及时发现问题,及时解决问题,避免设备出现大的故障和大的损失。

三、机械设备配件的储备

现代化的配件管理已和过去传统意义上的配件管理有明显的区别,传统的配件管理方法为定额储备,在一定的时间内需要储备一定数量的配件,并不考虑是否需要。现代化的配件管理追求的是用现代化的科学手段(如计算机的应用),通过计算,既要保证机械设备配件的使用,又要尽量降低配件的储备量,使配件的储备量始终保持在一个科学合理的水平,减少占压资金,达到降低配件成本的目的,从而有效的提高配件的管理效益和效能。

机修员工总结范文6

原煤车间检修二班现有成员20人,其中大专以上学历19人,党员4人,获得公司级先进1人,厂级先进4人,班组负责原煤车间一半以上设备设施,包括16条输送带、2台堆取料机及其附属设施设备的检修、维护保养工作。从推行标准作业流程至今,班组作业严格执行岗位标准作业流程,从学习到应用再到流程真正落地,切实在原煤车间乃至全厂都起到了典型性、示范性的作用。在班组全体职工的共同努力下,检修二班仅2016年一年就获得技改技革奖励项目5项,技术创新奖励项目2项。是一支政治素质高,技术力量较强的精干队伍。

二、典型经验介绍及主要做法

检修二班紧紧围绕集团公司及选煤厂对标准作业流程实施、应用、推广的精神要求,认真贯彻执行,积极探索,群策群力,创造性的总结出“2113”标准作业流程工作方法,即“两学一做一总结三实现”。实现“三零”的工作目标,即实现检修质量零故障、人员零伤害、检修工时零浪费,生产任务有序进行。

“俩学”即一学标准化流程熟记于心,二学包机设备维修方法烂记于行。固有的标准管理程序所做的事情就是将普通的问题遏制在萌芽状态中。这样员工就会将注意力集中在解决那些不普通的问题上。理论加实践,将标准作业流程深植于每位员工心里。班组执行每周一小查,一月一大查。不只是说的好,做的更好,这是实现标准作业流程的根基。

“一做”即将维修方法与标准作业流程有机结合,来完成检修任务。例如更换耦合器,其一需提前一天备齐并检查工器具;其二在班组微信群内以图片或其他形式,提供更换耦合器的方法,全员进行探讨统一方案;其三工作过程中有专人监督,提醒并确保标准作业流程工作的规范性、安全性,并记录工作中需要改进的地方便于总结提高。

“一总结”即“回头看”,班前会上针对上一个检修工作进行总结。对于工作方法而言,梳理经验中的不足,并提出相应的解决方法,将成熟的标准作业流程存储到信息化系统经验库中;对于人员方面,针对行为不规范,安全意识淡薄的员工,实行一对一指导教育;对于其他突发状况,总结其出现原因,找到预防点,消除其隐患因素。对于检修工作做一个全面汇总,给标准作业流程加血添肉,为今后的工作提供借鉴,成为改进创新的基础。总结是方法里的重中之重,它可以确保企业不会因人员流动,而使整个管理模式、技术技能、操作经验等流失。经验库则是最宝贵的财富,它可以使企业利于不败之地。至今为止,我班组的成绩初有成效。经验库已经存有部分资料。

“三实现”即实现检修质量零故障、人员零伤害、检修工时零浪费。

三、取得的主要成效

在严格执行岗位标准作业流程作业以来,标准、安全、高效的种子已经深深根植于班组每位员工心中,确保了各项生产任务的顺利进行。一分耕耘一分收获,在总结“2113”标准作业流程工作方法的基础上,班组在今年公司组织的岗位标准作业流程成果展示大赛中荣获二等奖的优异成绩。

四、存在的不足及下一步改进措施