废水处理工艺论文范例6篇

废水处理工艺论文

废水处理工艺论文范文1

1.1废水处理改造工艺设计MBR工艺是利用大量的微生物(活性污泥)在生物反应器内与基质(废水中的可降解有机物等)充分接触,通过氧化分解作用进行新陈代谢以维持自身生长、繁殖,同时使有机污染物降解。膜组件通过机械筛分、截留等作用对废水和污泥混合液进行固液分离。大分子物质等被浓缩后返回生物反应器,从而避免了微生物的流失。该工艺及其组合工艺在含高氨氮废水处理中具有较好的处理效果,如利用A/O+MBR工艺处理合成氨废水[1]、养猪沼液[2]、高氨氮生活废水[3]以及利用改良MBR工艺[4]或者UASB+PACT+A/O+MBR工艺处理高氨氮化工废水[5]等。同时该工艺具有负荷变化适应性强,耐冲击负荷、系统启动速度快等优点。因此在该废水处理项目改造中,充分利用原有的废水处理构筑物,通过在主体工艺增加MBR装置,以达到处理出水达标的目的。

1.2废水处理工艺流程经技术改造后的废水处理工艺为水解酸化+厌氧/好氧+MBR工艺,其工艺流程见图1。该工艺具有以下特点:(1)增加缺氧池至水解酸化池的污泥回流,回流量为0~300%,提高水解酸化池的水解效率,使大部分乙二胺等物质在水解酸化阶段进行水解;(2)更换原水解酸化池和缺氧池的搅拌系统,采用Ф325的潜水搅拌机,混合效果较好,极大提高水解酸化池和缺氧池的处理效率;(3)好氧池改部分为MBR池。MBR系统具有A/O系统不可比拟的优越性,该工艺形成了A/O系统和MBR系统的互补,既保证了出水水质,又合理调整了运行费用;(4)增加MBR池和好氧池的回流,保证好氧池的污泥浓度;(5)原二沉池改为清水池,方便清水回用,而不需新建设施。

1.3建后新增构筑物及设备水解酸化池、厌氧池潜水搅拌机更换:主要目的是为了改善废水混合均匀程度,增加污泥和废水的混合效率,提高废水处理效果。增加的主要设备有:在水解酸化池增加潜水搅拌机12台,Ф320,2.2kW。在厌氧池增加潜水搅拌机8台,Ф320,2.2kW。缺氧池至水解酸化池回流系统:主要目的是使水解后没有分解成无机氮的有机氮分解成无机氮,增大缺氧池除去氨氮的效率。增加的主要设备有:回流泵4台(2备2用),100WQ100-15-7.5,Q=100m3/h,H=15m;电磁流量计2台,DN100。MBR反应器:MBR反应器2座,尺寸10.0m×5.0m×4.0m,有效水深3.5m,设计温度15~32℃,处理流量2400m3/d,膜材质为PVDF,膜孔径0.4μm。主要设备:膜组件5组,PVDF。自吸泵3台(2用1备),50m3/h,5.5kW。风机2台(1用1备),53.23m3/min,40kPa。膜池污泥回流泵3台(2用1备),80WQ50-10-3。清水泵1台,24m3/h,30m。清水罐1个,φ1320mm×1855mm。逆通液注药泵1台,1L/min,3Bar。静态混合器1台,De110,7~15m3/h。NaClO(主要作用是清洗膜组件)罐1台,φ1320mm×1855mm。NaClO注药泵1台,250L/h,3Bar。柠檬酸罐1台,φ1060mm×1375mm。柠檬酸注药泵1台,0.25m3/h,3Bar。过滤器1台,孔径1mm。MBR系统附带MBR池至好氧池的污泥回流系统原二沉池改为清水回用池:将现有二沉池改为清水池,作为回用水池。

2废水处理效果及效益分析

2.1废水处理工艺运行效果分析改造后的废水处理工艺在调试运行期间的进出水COD及COD去除率变化见图2,进出水NH3-N及NH3-N去除率变化见图3。调试结果表明,在工艺调试前期,出水COD为130mg/L,出水NH3-N质量浓度为30mg/L左右,工艺连续运行约25d后,出水COD降低到100mg/L以下,NH3-N质量浓度降低到15mg/L以下,出水水质达到了设计的排放要求。系统稳定后,出水水质稳定。

2.2经济效益分析该项目土建投资3.5万元,设备投资232.27万元,其他费用包括安装、设计等,合计328.65万元。该废水处理工艺运行成本主要包括电费、人工费和药剂费等。其中电费0.64元/t,人工费0.45元/t,药剂费0.25元/t,合计运行费用为1.34元/t。

3结论

废水处理工艺论文范文2

关键词:生化+臭氧氧化+生化,污水处理,DCS系统,甲基纤维素,乙基纤维素,污水处理调试,运行成本

 

1工程背景概述

生化处理工艺运行成本低,非常适合水量大、可生化性强的市政污水的处理,是现有污水处理中应用最广泛的工艺之一,目前已在市政污水处理厂中得到广泛的应用。但随着工业的迅猛发展,工业废水的排放已成为导致水环境污染与水资源恶化的罪魁祸首。由于工业废水成分复杂、可生化性差,采用单纯的生化处理工艺很难实现达标排放。物化工艺占地面积小,处理效率高,但其高昂的运行成本让许多企业望而却步,一些采用物化工艺的企业由于不能承受如此高的运行费用而弃之不用。为充分发挥生长工艺的成本优势与物化工艺的处理效果,将物化工艺与生化工艺联合使用,经过物化工艺对废水进行预处理后以达到生化系统进水条件的要求,或先经生化工艺处理后在用物化工艺进行技术把关(如活性炭吸附工艺、Fenton法等),可以在保证处理效果的前提下尽量降低运行成本。但如何将两者有机地结合到一起以降低工程投资、节约运行成本,是目前工程实践中的一大难题。

本工程就是在参考国内外大量技术文件、并经实验室小试、现场中试直至现实工程的基础上,摸索出了一套“生化+物化(臭氧氧化)+生化”的三级处理系统工艺,并将生化系统的主要控制参数与臭氧氧化系统的运行状态进行联锁控制环境保护论文,即在最大程度上发挥生化处理系统能力的基础上减少物化的处理程度,对难生化的工业废水具有较高的去除效果和可接受的运行费用。

2原水水量及水质

本废水处理工程主要处理某工厂军品生产线及辅助生产系统(发射药生产线、溶剂回收系统等)和甲基纤维素生产线、乙基纤维素生产线、羧甲基纤维素钠生产线产生的工业废水、清洗水以及厂区和社区的生活污水。

本工程废水处理规模为 12000m3/d,工业生产废水处理规模为 6000m3/d,工厂厂区和社区生活污水 6000m3/d。本工程废水设计进水水质水量见表2-1。

表2-1 设计进水水质水量表

 

废水种类

排放

方式

排放量

水质mg/L(pH、色度除外)

CODCr

BOD5

Cl-

pH

SS

氨氮

色度

生产废水

连续

6000m3/d

≤3725

≤1860

≤7000

5-6

≤800

 

  ≤100

生活污水

连续

6000 m3/d

≤170

  ≤85

6-9

  ≤26

≤50

废水处理工艺论文范文3

论文关键词:制革废水,预处理,物化,生化,氧化沟

1.引言

西南某制革工业采用猪皮、牛皮和羊皮做原料皮。废水主要来自制革生产的湿操作准备工段和鞣制工段,包括浸水废水、脱脂废水、浸毛脱灰及洗水废水、浸酸废水、铬鞣废水和染色上脂废水;其生产工艺流程及污染物发生点见图1。本研究在调查、分析该厂生产状况、废水中污染物成分(制革废水成分见表1)后,总结得出:制革废水是有色、有臭味、有毒性的高浓度有机废水,废水排放不连续、不均匀,水质差别很大;制革废水中脱毛、原脂、铬鞣等废水益单独予以处理后,再综合一并进行处理,这样既可回收系统中有用物质,又可减少不经单独处理所带来的整个处理工艺运行不稳定的因素。该厂采用预处理—物化+生化联合工艺处理制革废水,各项指标均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,出水水质稳定。

表1制革废水污染物成分

序号 工序 加入辅料 废水成分

1 浸水 加渗透剂、防腐剂 血、蛋白质、盐、渗透剂

2 脱脂 加脱脂剂、表面活性剂 表面活性剂、蛋白质、盐

3 浸毛脱灰及洗水 石灰膏、硫化钠 硫化钠、石灰、毛、油脂

4 浸酸 NaCl、无机酸、有机酸 酸、食盐

废水处理工艺论文范文4

关键词:维生素C;废水;生物法;废渣

中图分类号:F42文献标识码:A

一、引言

维生素C,又称抗坏血酸,是世界上产销量最大、应用范围最广的维生素产品,是具有中国自主知识产权的产品。由于维生素C生产工艺的固有特点,使其生产过程中产生了大量高浓度废水,是环境的严重污染源之一。维生素C生产中的废水处理方法有厌氧生物法、好氧生物法、光合细菌法、中和废水的循环利用及综合处理法等方法。在废渣处理技术方面,开发了一系列用废渣生产有用产品(如饲料、活性炭等产品),变废为宝的技术方法。本文先分析了维生素C生产废水的主要来源及水质特征,然后介绍了维生素C生产废水处理技术和废渣的综合利用技术。

二、生产废水主要来源及水质

工业生产维生素C一般采用二步发酵法,以玉米为原料,经发酵、提取、转化、精制等工序制得产品。生产1吨维生素C时,各工艺点中所排放废水的水量、COD值、pH值及含有的主要成分情况见表1。(表1)由表1可见,维生素C生产废水中主要为高浓度有机污染物,包括乙醇、乙酸、菌丝体蛋白质、古龙酸、Vc等,还含有铵态氮及各种无机盐等,水质总体偏酸性。

三、维生素C生产废水的处理方法

目前,国内主要以生物法对维生素C工业废水进行处理。另外,还有光合细菌法、中和废水循环利用等方法。

(一)生物法。由于维生素C生产废水属于高浓度有机废水,不含有毒物质,可生化性好,因此国内外常用的处理方法是生物法。根据作用微生物的不同,可分为好氧处理和厌氧处理。

1、厌氧生物法。厌氧生物法是指在无分子氧条件下通过厌氧微生物(包括兼氧微生物)的作用,将废水中的各种复杂的有机物分解为甲烷和二氧化碳等物质的过程,同时把部分有机质合成细菌胞体,通过气、液、固分离,使废水得到净化的一种废水处理方法。

目前,国内的Vc废水处理工程主要采用高效厌氧反应器,主要有UASB、EGSB、Ic等,其主要特点有:有机负荷率高;单位容积反应器的生物量高;污泥与废水混合充分;污泥活性高、沉降性能好、粒径较大、强度较好等。2004年石家庄维生药业采用UASB工艺处理Vc废水时,优化回流量、回流比等技术参数,提高了反应器的水力负荷,减少了因调节进水pH而消耗的碱量,容积负荷提高到5kg COD/(m・d),COD去除率大于85%。

2、好氧生物法。好氧生物处理法可分为活性污泥法和生物膜法两类。活性污泥法本身就是一种处理单元,它有多种运行方式。生物膜法有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池及生物流化床等。氧化塘和土地处理法即自然生物处理。氧化塘有好氧塘、兼氧塘、厌氧塘和曝气塘等;土地处理法有灌溉法、渗滤法、浸泡法及毛纫管净化法等。

活性污泥法是利用微生物(细菌、原生动物、后生动物)将废水中一部分有机物降解、分解成CO2和H2O等无害物,一部分有机物作为其自身代谢的营养物质,从而除去有机物。生物接触氧化工艺是好氧活性污泥法的一种,其实质是在生物反应池内充填填料,已经充氧的污水浸没全部填料,并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜,污水与生物膜广泛接触,在生物膜上微生物的新陈代谢作用下,污水中有机污染物得到去除,污水得到净化。自1993年起宁波制药厂对于Vc废水的处理采用的即是生物接触氧化工艺,进水COD为1,000~1,500mg/L时,去除率在75%~80%。

(二)光合细菌法。日本自20世纪六十年代起开展利用光合细菌法(缩写为PSB)处理高浓度有机废水的实验研究,先后成功地对食品、淀粉、粪尿、皮革等废水进行处理,并建立了日处理量几十至几千吨废水的大中型实用系统。我国从20世纪五十年代就对PSB进行了基础理论的研究,但应用研究起步较晚。

光合细菌法优点是:处理效果好、无二次污染、工艺流程简单、管理方便、处理成本低、副产品蛋白质含量较高、无毒性、可再利用等。与其他处理方法相比,具有占地少、投资省、工期短等特点。该工艺处理过程中,废水偏碱性,腐蚀较小,设备的使用寿命长。

(三)综合处理法

1、厌氧-好氧生物组合法。由于维生素C工业废水中COD的平均含量在10,000mg/L以上,单独采用厌氧生物法或好氧生物法处理高浓度维生素C废水,往往不能达到国家排放标准,需组合其他处理技术或将两种生物法组合起来对维生素C废水进行处理。先采用UASB技术对COD在5,000~50,000mg/L的高浓度废水进行处理,处理后的废水与低浓度废水混合,再进入生物接触氧化池,最后再由生化处理把关,尽可能降低水中污染物浓度和水的色度,使出水达标排放。利用厌氧-好氧联合工艺处理维生素C废水COD去除率达98.6%,可达到排放标准。江苏一Vc企业于20世纪九十年代对原有废水处理设施进行改造,改造后的组合处理工艺为:过滤中和-UASB-氧化沟工艺,工程运行结果表明,出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准。

2、厌氧-兼氧-好氧。高浓度废水经集水池,提升到高位配水槽,再由配水槽向管道厌氧消化器配水,进行厌氧消化处理。废水中的有机污染物COD、BOD大部分被除去。厌氧出水经气水分离器后,进入调节池。低浓度废水进入调节池,与厌氧处理出水混合后,提升到兼氧接触曝气池,生物接触氧化池处理,再经二次沉淀池后,出水排入排水总管。二次沉淀池污泥,部分回流到兼氧接触曝气池和厌氧消化池进行分解,剩余污泥经浓缩后,用板框压滤机脱水,干污泥掺入煤中焚烧。管道厌氧消化器处理产生的沼气,经淋洗器、脱硫装置处理后,送入贮气柜,经阻火器供用户使用。

3、循环利用中和废水技术。维生素C生产过程中排放的各股废水中,中和工序产生的废水水量最大,污染严重,应探讨中和废水的回用技术,来保护环境和节约用水。采用“中和-催化氧化-沙滤-吸附”工艺来处理维生素C生产废水,COD可从16,642mg/I降至2,308mg/I,去除率可达86.1%,处理后的废水可以重复灌溉农田,实现了废水的回收利用。

四、结束语

通过分析维生素C生产废水的主要来源及水质特征,可看出维生素C生产中排放出大量高浓度的有机废水及废渣,既严重污染环境,又增加了生产成本,不利于维生素C工业的发展。利用好氧和厌氧生物法、光合细菌法以及综合处理方法来处理生产废水可以达到排放标准;中和废水的循环利用技术可以达到节约用水和保护环境两种目的;利用改进工艺方法可以达到节能效果。另外,解决维生素C生产的污染问题还可以从改进生产工艺,使用清洁生产工艺入手。

(作者单位:华药集团维尔康制药有限公司)

主要参考文献:

[1]李晓娜.维生素C工业废水处理综述 [J].云南环境科学,2006.25(增刊).

[2]唐受印,戴友芝等.食品工业废水处理[M].北京:化学工业出版社,2001.

[3]张景来等.环境生物技术及应用[M].北京:化学工业出版社,2002.

[4]申立贤.高浓度有机废水厌氧处理技术[M].北京:中国环境科学出版社,1991.

[5]杨景亮,罗人明.UASB+AF处理Vc废水的研究[J].环境科学,1994.15.6.

废水处理工艺论文范文5

[论文摘要]染色废水属于典型的难生化降解废水,如何低成本、高效率的对其处理,且保证出水的稳定达标,一直是许多环境保护工作者的研究目标。本文首先对国内外染色废水处理的技术和研究方向进行了综合概述,并对各类工艺进行了比较分析,归纳出一般染色废水的主要处理工艺技术路线。

一、研究背景和意义

纺织工业是我国的传统支柱工业之一,也是出口创汇较多的行业之一,目前我国占有15%左右的国际市场份额,是世界上最大的纺织品出口国。经过多年建设,纺织工业基本成为一个门类较齐全、布局较合理、原料和设备基本立足于国内、生产技术达到一定水平的工业部门。产业综合发展能力不断增强,已形成棉、毛、丝、麻、化纤、服装、纺织机械等行业较为完整的系列体系。

纺织工业按加工的原料、产品的品种和产品的加工用途等不同,主要分为上游、中游、下游三类产业,纺织工业的上游产业主要指各类纤维生产和加工,如天然纤维的棉花、羊毛和各类化学纤维等生产领域;中游产业指纺纱、织布、染色等生产领域;下游产业主要指服装加工等生产领域。

染色行业作为纺织工业中的中游行业,在纺织工业中起到承上启下的作用,即将各类纤维加工制造的坯布,通过染色和印花工艺生产出各类带色彩和图案的织物。在染色业中,棉纺染色业是最大的行业。染色行业作为湿法加工行业,其生产过程中用水量较大,据不完全统计。我国染色废水排放量约为每天300万~400万立方米,染色厂每加工100米织物,产生废水量3~5立方米。而且,染色废水成份复杂,含有的多种有机染料难降解,色度深,对环境造成非常严重的威胁。

随着工业化的不断深入,全球性的环境污染日益破坏着地球生物圈几亿年来形成的生态平衡,并对人类自身的生存环境存在威胁。由于逐渐加重的环境压力,世界各国纷纷制定严格的环保法律、法规和各项有力的措施,我国作为世界大国,对环境保护也越来越重视,并向国际社会全球性环境保护公约作出了自己的承诺。

二、废水处理方法分类

根据使用技术措施的作用原理和去除对象,废水处理法可分为物理处理法、化学处理法和生物处理法三类。具体如下:

1.废水的物理处理法

利用物理作用进行废水处理,主要目的是分离去除废水中不溶性的悬浮颗粒物。主要工艺有:

(1)格栅和筛网格栅是一组平行金属栅条制成的有一定间隔的框架。把它竖直或倾斜放置在废水渠道上,用来去除废水里粗大的悬浮物和漂浮物,以免后面装置堵塞。筛网是穿孔滤板或金属网制成的过滤设备,用以去除较细小的悬浮物。

(2)沉淀法利用重力作用,使废水中比水重的固体物质下沉,与废水分离。主要用于(a)在尘砂池中除去无机砂粒(b)在初见沉淀中去除比水重的悬浮状有机物(c)在二次沉淀中去除生物处理出水中的生物污泥(d)在混凝工艺以后去除混凝形成的絮状物(e)在污泥浓缩池中分离污泥中的水分,浓缩污泥。此法简单易行而且效果好。

(3)气浮法在废水中通入空气,产生细小气泡,附着在细微颗粒污染物上,形成密度小于水的浮体,上浮到水面。主要用来分离密度与水接近或比水小,靠重力无法沉淀的细微颗粒污染物。

(4)离心分离利用离心作用,使质量不同的悬浮物和水体分离。分离设备有施流分离器和离心机。

2.废水的化学处理法

(1)酸性废水的中和处理

酸性废水处理可以用投药中和法、天然水体及土壤碱度中和法、碱性废水和废渣中和法等。药剂有石灰乳、苛性钠、石灰石、大理石、白云石等。他的优点是:可处理任何浓度、任何性质的酸性废水。废水中允许有较多的悬浮物,对水质水量的波动适用性强,中和剂利用率高,过程容易调节。缺点:劳动条件差、设备多、投资大、泥渣多且脱水难。天然水体及土壤碱度中和法采用时要慎重,应从长远利益出发,允许排入水体的酸性废水量应根据水体或土体的中和能力来确定。

(2)碱性废水和废渣中和法

投酸中和法可用药剂:硫酸、盐酸、及压缩二氧化碳(用二氧化碳做中和剂,由于PH值低于6,因此不需要PH值控制装置)酸性废水及废气中和法如烟道气中有高达24%的二氧化碳,可用来中和碱性废水。其优点可把废水处理与烟道气除尘结合起来,缺点是处理后的废水中硫化物、色度和耗氧量均有显著增加。清洗由污泥消化获得的沼气(含25%—35%的二氧化碳气体)的水也可用于中和碱废水。

3.生物处理法

利用微生物可以把有机物氧化分解为稳定的无机物的这一功能,经常采用一定人工措施大量繁殖微生物。

(1)好氧生物处理法

应用好氧微生物,在有氧环境下,把废水中的有机物分解成二氧化碳和水的方法,主要处理工艺有:活性污泥法、生物滤池、生物转盘、生物接触氧化等,这种方法处理效率高,应用面广。

(2)厌氧生物处理法

应用兼性厌氧菌和专性厌氧菌在无氧条件下降解有机污染物,最后生成二氧化碳、甲烷等物质的方法。主要用于有机污泥、高浓度有机工业废水的处理。如啤酒厂、屠宰厂。

(3)自然生物处理法

应用在自然条件下生长,繁殖的微生物处理废水的方法。工艺简单,建设费用和运行成本都比较低,但其净化功能受自然条件的限制,处理技术有稳定塘和土地处理法。

三、染色污水处理系统的工艺设计

在染色污水处理系统的工艺设计中往往遇到以下问题:(1)工程设计人员大都是仅仅了解废水水质的情况下,根据自己的工程经验和直觉进行设计,这样往往造成工程缺陷,使建成的处理系统处理废水不能达标排放;(2)在有些设计中,因为对出水的达标要求严格,使设计出的工艺建设费用和运行费用偏高;(3)在许多现有的处理系统中,由于所要处理的水质发生改变,原有工艺不能针对目前的水质进行有效的处理。以上的这些都涉及到污水处理系统的优化改造和优化管理运行问题。

如何优化污水处理工艺,降低污水处理成本,提高污水处理效果,对于污水处理有着极其重要的意义。必须指出的是,染色废水处理系统的优化改造是一个非常错综复杂的问题,从目的上它不仅要基于污水水质分析,按照技术和经济的要求,在条件允许的范围内,利用各种方法,找出最佳的设计工艺方案,并在设计工况条件下,找出最佳的设施组合和最佳工艺参数,而且还要在污水的成份和水量一定幅度变动的情况下,找出相应的优化运行措施和最少运行成本。而在各染色废水水质各异、水量大小不一的实际工况下,要求得到一个能严格意义上普遍性的染色废水优化处理系统是不可能的,某一污水处理系统可能对某企业的废水处理是最优,但它对其他的染色厂可能就并不能做到最优,因此本论文对染色废水处理系统优化研究只是为提出一个系统优化改造和优化运行的概念和思路,并不是要提出一个能对所有染色废水有最优处理效果的处理系统。

四、系统工艺改造的总体思路

污水处理厂废水的水质为含有一定量难生物降解物质和颜色的有机废水,各染色子行业排放的废水所含污染物质不同,其相应的治理工艺流程也不同。对染色废水处理,工程上一般用物化法和生化法或两种方法相结合的处理方法。物化处理有见效快、水力停留时间短的优势,但其处理费用高、污泥产量大、污泥处理困难、存在二次污染的隐患。虽然臭氧氧化、活性碳吸附、电解等方法有较好的脱色效果,但它们较高的运行费用却使厂家无法承受。但前述的几种方法都具有稳定性好的特点。生物处理因具有处理成本较低,并能大幅度去处有机污染物和一定色度的特性使得染色废水治理采用生物治理作为主要治理单元己成为共识。但结合园区污水处理厂目前的运行现状及操作工人素质,为确保污水处理厂处理出水的稳定达标排放,因此改造扩建工艺的设计思想以强化物化处理的原则,以生物处理工艺为重心,尽量提高强化生物处理的作用。鉴于污水处理厂接受的染色废水综合性废水,是典型的难生化降解的有机废水,水质性质有其特殊性,而且各有关企业生产废水排放的水质水量的不稳定性,以及污水处理厂的运行成本及运行负荷。因此必须要有针对性的废水处理工艺,才能达到较好的处理效果。在选择处理工艺前,应在分析废水水质及其组成及对废水所要求的处理程度的基础上,确定各单元处理方法和改造工艺流程,以验证改造工艺的有效性。

五、结论

印染生产废水可生化性差,原污水处理系统又存在着设计、施工不尽合理,管理水平落后等缺陷,从而造成了处理出水污染指标达不到排放标准,运行成本高等后果。染色废水处理系统的优化改造本身就是一个非常错综复杂的问题,而作为集中式染色废水处理厂的优化就更加困难了。从目的上它不仅要在污水水质分析的基础上,按照技术和经济的要求,在条件允许的范围内,利用各种方法,找出最佳的设计工艺方案。并在设计工况条件下,找出最佳的设施组合和最佳工艺参数,而且,还要在污水的成份和水量大幅度变动的情况下,找出相应的优化运行措施和最少的运行成本。但由于客观条件的诸多限制,并且各种印染废水水质各异,水量大小不一的设计情况下,要求得到一个能严格意义上普遍性的染色废水优化方法十分困难,某一污水处理系统可能对某一区域内的废水处理是最优的,但它对其他的企业可能就并不能做到最优。因此,在加强技术创新和知识创新的同时也要为保护我们仅有的水资源提高人类意识,转变观念,为创造一个更好的环境多做努力。

[参考文献]

废水处理工艺论文范文6

关键词: 车身废水;治理;改造

中图分类号: X703 文献标识码: A 文章编号: 2095-8153(2017)02-0106-03

某车辆有限公司是一家集汽车生产、销售和服务的现代化企业,其轿车车身厂厂址位于湖北省十堰市六里坪镇,已具备年产3万辆汽车车身的生产能力。南水北调中线工程实施后,丹江口水库大坝加高,六里坪镇进入库区范围,为了确保公司轿车车身厂废水稳定达标排放,公司对废水处理系统进行了技术改造,取得了良好的效果。

1 生产工艺与技改前废水来源及处理

车身生产工艺主要包括冲压―焊接―油漆(涂装)―内饰四个部分。冲压生产方式以大批量轮番生产为主,焊接、涂装、内饰生产方式以大批量流水线生产为主。

车身厂废水主要来自工件漆前表面预处理脱脂洗水、磷化冲洗废水、电漆废水、面漆废水等。

1.1 脱脂废水

工件涂装前脱脂,目的是除去工件表面油污(拉延油、切削油等)及其它杂质,脱脂方法利用碱液清洗法,清洗液主要成份为苛性钠、碳酸钠等。脱脂废水产生量为28m3/h;脱脂废水主要含有石油类和碱性物质,初始浓度为石油类80-100mg/L,COD600-700mg/L,PH8.5-9.5,脱脂废水经车间预处理后由室外工业污水管排入污水处理总站处理,车间预处理工艺流程为:

脱脂废水调节池污水提升泵除油器中和池室外工业污水管废水处理站

脱脂废水预处理后COD500-600mg/L,石油类50-60mg/L,PH7-8。

1.2 磷化废水

磷化废水来自于工件磷化后冲洗水,废水量16m3/h,磷化废水COD浓度400-500mg/L,石油类50-60mg/L,磷酸盐50 mg/L,PH4-6。磷化废水与电泳废水混合经预处理后,排入废水处理总站,预处理工艺如下:

磷化、电泳废水调节池污水提升泵投药反应池辐流式沉淀池中和池工业污水管废水处理总站

1.3 电泳废水

电泳废水来源于阴极电涂装后工件表面冲洗水,洗水大部分通过超滤系统回用,小部分溢流排放,排放量3m3/h。电泳废水初始浓度COD2000mg/L左右,石油类60-80mg/L,PH5-7。电泳废水与磷化废水混合经预处理后进入废水处理总站,预处理工艺与磷化废水相同。

电泳、磷化废水混合预处理后COD500-600mg/L,石油类50mg/L左右,磷酸盐13mg/L,PH7-8。

1.4 面漆废水

面漆喷漆室采用上送风下抽风液力旋压型(水旋式)除漆雾装置捕集飞散漆雾粒子到格栅地板下水槽中,水槽中废水含大悬浮状油漆粒子,经车间面漆废水处理站混凝除去废漆后,废水循环回用,每月排放一次,约50m3/次,面漆废水初始浓度COD2500-3000mg/L,预处理后浓度COD600-800mg/L,进入废水处理总站。

1.5 其他生产废水

车身厂其它生产废水包括冲压、焊接、内饰等部门排水,以及厂区循环水泵房排水。各车间废水量12m3/h,循环水系统排水15m3/h,共计27m3/h。废水中石油类浓度30-40mg/h,COD浓度300-400mg/L,进入废水处理总站处理。

1.6 废水处理站排水

废水处理站接纳厂区各车间排出的工业废水,废水量74m3/h,进口浓度COD583mg/L,石油类52.7mg/L,磷酸盐3.17mg/L,经过隔油―混凝―中和―气浮处理工艺处理,排水54m3/h,COD浓度235mg/L,石油9.2mg/L,磷酸盐0.69mg/L。

2 技改思路及内容

2.1 技改思路

改进涂装工艺,新增部分先进工艺设备,减少工艺废水产生量;新建一座处理工艺先进的污水处理站,废水达标排放,达到南水北调中线工程要求的水质标准。

2.2 技改内容

(1)废水前处理设备增加除油装置、去除铁屑装置、去除磷化渣装置,节约用水,延长废水排放周期,减少废水排放量;

(2)喷漆方式由现有的空气喷漆改为静电机器人喷漆,减少用漆量和废水量;

(3)中涂、面漆喷涂的低浓度有机废气通过文丘里式净化系统净化,40米高的排气筒排放,减少废水排放;

(4)选用生物可降解性活性剂配制的低温脱脂剂(43℃),脱脂后的水洗采用纯水机组排放的余水,节约水量约48m3/d,减少碱液排放5m3/d;

(5)采用无镍、无亚硝酸盐磷化液,比常规型用量低20%~30%,减少磷化换热器酸洗除垢所用硝酸量,减少含酸废水的排放。

(6)新建一工艺先进的废水处理总站,原废水站废弃。

2.3 污水总站废水处理工艺及技术参数

(1)技改后废水来源

技改后车身废水主要有油漆车间脱脂碱洗水、磷化废水、电泳废水、面漆废水。其中电泳、磷化废水、脱脂碱洗水先经车间预处理站处理,然后排入污水处理总站,面漆废水经面漆废水站混凝去漆渣后循环回用,半年排放一次,每次排放量100m3。废水总量为67.0m3/h,比技改前减少9.46%、7m3/h。进口浓度COD554.8mg/L,石油类48.5mg/L,磷酸盐2.98mg/L,比技改前减少4-8%。废水来源、预处理、进污水站水质情况见表1。

(2)污水处理站工艺

(3)主要参数

废水处理站设计处理能力为:70m3/h。

调节池:废水在调节池内停留时间为8小时。

斜管沉淀池:废水停留时间2小时,沉淀池表面负何为:6m3/(m2.h)。

石英砂过滤器:直径1.5m,高2.5m,过滤速度9.91m/h。

板框机滤机: 过滤面积为50m2。

加药量:加药采用泵前加药方式。PCA量为260mg/L;为了使生成的絮凝体矾花加大,沉淀速度加快,另外投加PAM,投加量为6 mg/L;为去除磷酸盐、也使乳化态石油类破乳,CaCl2的加量为12mg/L。

运行费用:加药费用0.7元/m3,用电费用0.4元/m3。污水站管理自动化程度提高,废水处理成本比技改前节约0.1元/m3。加上减少9.46%污水量所节约的治理成本,废水综合治理成本约减少19%。

(4)处理效果

进水水质与处理后的水质见表2。

3 结论

(1)本次技改,调整部分工艺,从源头控制污染,废水产生量减少9.46%,污染物减少4-8%。