三元复合驱表活剂磺化装置创新管理

三元复合驱表活剂磺化装置创新管理

摘 要:通过加强设备维护管理,人才培养,设备更新,优化参数,发明创新等方式,延长磺化装置反应周期,提高设备运行效率,保证装置平稳运行。

关键词:三元复合驱;表面活性剂;磺化器;设备管理;高效运行

目前,随着我国各主要油田的大规模开采,现有的水驱、聚合物驱油技术已无法满足油田开采的需要,迫切需要开发一种新型的驱油技术[1-3]。在此背景之下,表面活性剂驱油技术应运而生,并逐步成为一种极具吸引力和发展潜力的技术[4-6]。由于重烷基苯磺酸盐的驱油性能好,价格低廉,使用浓度低等一系列优势,成为目前产量最大、研究工作和现场实验中采用最多的驱油用表面活性剂[7-8]。化工有限公司东昊分公司表活剂厂位于大庆市让胡路区宏伟园区,共有2套磺化装置,总产能为5万t/a,是大庆油田三采助剂的主要生产单位之一。装置采用了目前世界上最先进的多管膜式磺化器作为反应器,是国内较大的表活剂生产装置。

1磺化装置高效运行创新管理的背景

1.1油田三采表活剂的必要性。随着大庆油田的开发,三元复合驱油用表活剂在三次采油中的地位越显重要,根据油田公司三次采油总体工作规划,表活剂注入量虽然呈递减趋势,但部分采油单位对表活剂需求量仍然很大,到2020年表活剂计划注入量达3.6万t/a。

1.2重烷磺化装置频繁启停的特殊性。表活剂磺化装置不同于其他化工装置,磺化装置采用的是间歇性生产,装置启停车频繁,平均每生产12d左右就要停车检修5d,生产进度受到影响,检修工作强度大,造成生产管理上的困难。

1.3磺化设备老化维修频率高阻碍装置长周期运行。3万t/a磺化装置投产于2008年4月,至今已有12年,现有的生产设备大部分老化严重,并且生产设备使用方面存在着重用轻管的情况,致使生产设备在管理、使用、维修等各个环节存在着许多问题,例如型号过时、设备老旧,维修频率高等,无法保证装置长周期运行。

2磺化装置高效运行的创新管理主要做法

2.1精细维护,提搞磺化装置设备运行效率

针对设备管理工作中存在的问题,必须做到启动前仔细确认,运行中认真巡检,日常及时维护保养是确保设备稳定优质运行的前提条件[7-8]。因此,车间通过切实抓好设备管理这个基础,以求最大限度地加强设备管理工作,提高设备管理水平。要求由岗位运行工程师负责监督和记录、副操或者班长进行操作,两人同时进行,一人记录、一人点检,翔实、准确地记录检查出的问题,并上报车间,作为设备检修和问题处理的重要依据[9-10]。设备操作人员要养成不仅使用还要保养的习惯,使生产设备始终在完好状态下发挥最大效能。使用老旧淘汰的生产设备,在维修服务和备件供应上往往得不到保证。逐步更新设备后,所能提高的效率、效益,远比老旧设备高成本、低效率的现状划算的多。老旧设备的及时报废,新设备的及时更新,可以使装置甩掉包袱,轻装上阵。磺化器作为主反应器,对产品的质量起着决定性作用。为了保证磺化器的运行效率,于2017年3月更换新磺化器,直至今日,产品合格率一直稳居100%,新磺化器一直以高效、稳定运行状态,提高装置的经济效益回馈着企业。静电除雾器、旋风分离器和气液分离器是处理尾气的重要设备,对安全环保方面有着重要影响。2019年6月对三台设备进行更换,在设备内呈漩涡状进行分离作用,加强了酸性气体的存留时间,让更多的酸滴分离出来,减少废酸的同时,增加了产量。

2.2精准管控,延长磺化装置的生产周期

磺化装置原料为重烷基苯,原料组分复杂,极易造成过磺化反应,副产物较多,磺化器结焦,内部管束流量不均匀,产品质量不合格,导致装置停车。为延长装置生产运行周期,就必须要延长磺化器使用周期。在装置检修上,提高磺化器的维护保养质量,严抓细节,从拆卸清洗到回装试漏,每一步必须经过专业人员确认后,留有痕迹才可进行下一步,做到步步确认,事事有跟踪。每年必须对磺化器每根管束流量进行标定,并保存数据,为下次标定提供有利数据保障。因为不同的人测量标准有误差,所以每次都会由技术人员负责,固定标定队伍进行操作,最大限度减小误差,保证流量的准确性,确保磺化器的长周期运行。在检修周期上严格把控,装置停车前做好准备工作,针对每次生产运行过程中遇到问题,制定检修计划,处理相应问题,将各项检修工作安排的紧密有序,并对检修实际情况进行跟踪和分析,保证检修质量,缩短检修周期,使装置尽早进入备用状态[11]。

2.3创建新型队伍,搭建创新平台,保障装置高效运行

磺化二车间率先组建“青年突击队”,以车间主任为组长,各专业技术人员为技术指导,班组长、运行工程师及积极进取员工为主要成员,建立一支“站得出来、说得清楚、做得到位”的科学核心人才队伍,保证装置“安、稳、长、满、优”运行,实现装置效益最大化。

2.3.1保证装置平稳运行。磺化装置已运行十多年,但在生产期间也会不定期出现各种问题,只凭借岗位操作人员的技术力量无法处理和应对,这时青年突击队发挥着巨大作用,作为车间的主要技术力量,分析问题出现原因,并制定处理方案,在组长和技术人员的正确指示下,及时处理装置出现的突发状况,确保装置能够恢复平稳运行。

2.3.2自主工作创新创效。积极构建“3331”创新创效活动体系,即夯实三个基础、健全三项机制、把握三个环节、突出一个重点,收到了显著的活动成效。青年突击队通过多人、多角度的思维,征集出一些很巧妙的解决问题方法。充分调动岗位员工的工作积极性,以小发明、小创造为起点,解决装置生产、操作上的困难,降低工人劳动强度,提高工作效率。

3提高磺化装置高效运行创新管理的效果

3.1提升管理水平,提高了磺化装置运行效率

随着技术水平的提高,管理人员对设备的维护保养更加精细,员工积极主动发现装置中存在的问题,得到及时解决和处理,保护设备不遭受更大程度的损坏,并且总结出了行之有效的机械设备正确管理及科学的维修保养,从而延长设备的使用年限,提高设备的运行效率。通过数据分析对比,2016年修理设备40项,产生维修拥费用计21.6万元,到2020年修理设备21项,产生修理费用共10.4万元,照比从前每年节省了维修费用11.2万元。降低了维修成本的同时,提高了企业的经济效益。

3.2改善装置把控,延长了磺化装置生产周期

通过对装置生产工艺参数的精细调整和优化,让装置以最优质的参数运行,通过对装置中设备的精心维护,让装置以最佳的状态运行,通过对装置检修工作周期的紧密安排,让装置尽早进入备用状态。总结出“20+3”和“18+15+4”两套生产运行方案,经过对装置的严格把控,极大增加了磺化装置的生产周期,最多可生产20d和33d。通过数据分析对比,采用新的生产运行方案,延长了装置运行周期,缩短了检修周期,全年磺化装置生产时间增加40多天,大幅度增加了产品产量,提高了企业经济效益。

3.3创建核心队伍,保证了装置高效平稳运行

几年来,“青年突击队”用自己的方式持续传递责任,守护着装置,也迎来荣誉。针对高含盐污水减排进行课题攻关,通过跟踪生产数据、优化操作,成功地将碱洗塔补水量由设计的280kg/h,降低到100kg/h,年可节约污水处理费用39万元。突击队成员设计的设备清洗水回收利用装置,每年减少设备清洗水排放200余吨。几年来,车间通过技改技措,共取得分公司级以上技改成果20多项,同时技术革新项目多次获省技术创新一等奖、油田公司重大技术革新成果一、二等奖,为提升装置运行效率发挥了作用。

4结束语

在化工装置生产中,重要的就是如何搞好设备管理,保证设备长期稳定运行,只有不断学习和掌握先进的管理理念和方法,提高各级岗位人员的素质水平,全员参与,合理地运用设备监测手段,提高装置运行效率,不断发现问题、解决问题、总结经验的循环过程,不断强化设备管理,才能持续提升磺化装置的高效运行,确保三采表活剂的在油田企业的地位和优势。

作者:葛国华 单位:大庆油田化工有限公司东昊分公司表活剂厂