热处理车间节能管理研究

热处理车间节能管理研究

摘要:热处理车间是我公司事业部的主要耗能单位,有15台电阻加热炉,近年来,热处理车间在能源管理、质量控制、工装改进、设备改造及新技术的应用方面,多项措施并用,有效地提升了能源管理,做到了节能创效。

关键词:热处理车间;节能;工装改进;设备改造

1热处理车间加强节能管理的背景

热处理车间作为我公司事业部的用能大户,占事业部总耗能的22.36%,年耗电量可达55万kW•h。热处理车间现有电阻加热炉15台,其中大型炉窑4台,均在550kW左右,感应淬火设备5台,是车间主要生产设备,承担着公司中小件的毛坯零件调质,以及半成品及成品零件的淬火、渗碳、渗氮、中高频表面淬火等工艺,是公司唯一一条中小件热处理种类齐全的生产线,车间在用炉窑多为III级炉窑,使用年限均在10年以上,都存在不同程度的能耗增加、热衰减增大的问题,车间协同设备部经过多次的维修改造,但在能耗的有效提高方面还存在着一定的差距。

2热处理车间加强节能管理的主要做法

2.1采用多项管理措施,提高能源管理水平

1)推行使用集中热处理生产方式,将精益生产理念贯穿在整个生产组织中。车间对渗碳件、渗氮件、座圈等特殊热处理的零件,与上道工序建立有效沟通渠道,达到及时有效的沟通,做到每月定时开炉,进行集中热处理;同时在毛坯零件投产过程中,积极与投料车间及机加工车间沟通,结合生产计划安排,在有限的条件下进行集中热处理,对于装炉量低于65%的零件不得安排热处理,年节约用电量约5万kW•h,节约能源费用近3万余元。2)建立有效的能源管理办法及考核制度。车间按照公司、事业部能源管理制度要求,结合车间实际情况制定了“能源管理办法”,同时将事业部下达的相关指标分解到各个班组,并严格考核,对班组实行打分制度,与班组绩效工资挂钩,推动各班组节能工作的有效开展。3)按照公司能源管理要求,建立单台考核设备办法。车间对低压配电柜进行改造升级后,通过改造实现电能表配备率90%以上,根据设备的生产情况,推行单台设备的用电考核,这不仅提升了车间单台设备的能源管理,而且为车间今后在设备选型、能耗定额管理等各方面都提供了可靠的依据。4)加强日常“跑冒滴漏”整治工作。在车间的日常管理中,要求车间节能员不定时对办公区域和生产现场的“跑冒滴漏”现象进行检查,并组织班组围绕检查出的问题开展整治工作,提高了车间的能源现场管理水平。5)组织开展节能专项合理化建议活动。车间积极鼓励员工围绕节能工作提合理化建议,自2017—2019年,车间在节能管理上共提出合理化建议330余条,全部组织实施。

2.2通过提高产品一次交验合格率,提高能源利用率

由于热处理生产的特殊性,提高一次交验合格率对于节能工作是非常重要的。车间不断加强质量管理,多项措施并举,例如某些碳素钢材料的一次交验合格率一直不太高,平均在93%左右,通过开展工艺攻关项目,加强过程控制,对淬火温度、淬火液温度控制,回火温度及时间控制,将一次合格率提升到95%以上,能源利用率得到了有效提升。

2.3改进工装料盘,提高热处理效果,提高能源利用率

车间原使用的热处理料筐比较笨重,平均重达1.5t左右,且长期使用后易出现开裂、变形,不仅不能保证零件的产品质量,同时还存在着较大的安全隐患和能源浪费。车间积极组织技术人员,通过不断摸索,重新制作了料筐,料筐采用低碳钢铸造,刚度和强度较以前的焊接料筐高很多,壁厚较原来少了10mm,整体重量较原来的料筐轻了10%,同时将原来的大料筐改为中小形料筐,在满足生产需要的同时,能源有效利用率得到了较大提高,生产相同重量的工件,电能可节约10%。

2.4通过实施设备改造,加强设备管理,提高能源有效利用率

(1)两台台车电阻炉的改造

车间在用的两台台车电阻炉原来均为保温砖质结构,功率为600kW,是车间较大的用能设备。车间于2014年对两台电阻炉进行改造,将原来的砖质结构改为纤维棉结构,对加热元件进行重新布置;2019年,对两台台车电阻炉的炉门加装密封夹紧装置,使炉体密封性进一步提高。通过两次改造,两台台车炉炉温均匀性较以前提高了2~3℃,尤其是炉门处,较原来提高了5℃,满足了工艺需要,同时降低了炉门处能源的无效损失,提高了能源的有效利用率。

(2)两台井式电阻炉的改造

车间在用的两台井式电阻炉是2001年投入使用的设备,一台承担毛坯零件淬火工序,另一台承担淬火后的回火工序。淬火炉一般使用温度为800~930℃,长期高温使用,使加热元件损坏频次增多,炉盖密封性也受到损坏,加之原来的炉盖升降机构存在缺陷,在使用过程中噪声大、传动不平稳,车间针对这些情况,对两台设备进行了改造,重新更换了保温元件、加热元件,对炉盖的起升机构进行了改造。通过改造不仅降低了安全隐患,还增加了炉子的密封性,降低了能源消耗。

(3)箱式多用炉的改造

箱式多用炉是2003年投入使用的设备,承担着各种零件的淬火及渗碳淬火工序,是车间重要的生产设备。该设备曾于2010年进行重砌,经过长期使用后,仍然存在保温效果不良的情况,车间联系专业厂家,对该设备进行改造升级,保温结构进行重砌,使用优质的高铝砖,内部的各类损耗元件进行加固、重做。经过改造后,设备保温效果明显提升,能源有效利用率有了明显改善。

(4)底装料多用炉的改造

底装料多用炉为2010年投入使用的设备,是制造厂家第一台国内自制的设备,在使用过程中存在着一定的缺陷,例如该设备为底部尾气燃烧,导致主炉内的马弗罐极易变形,该设备的主炉随工件进行转移,在转移过程中极易造成加热元件损坏,主炉设备已出现松散的现象,保温结构也出现了损坏,导致炉顶及表面温升超出标准的要求,严重影响着车间的生产及节能。通过调研,2016年经专业厂家对该设备进行改造,将易变形的马弗罐更换为由一块钢板卷焊而成,将炉顶的保温结构进行加固,主炉整体结构进行加固,对尾气燃烧部位进行调整,既满足工艺需要,又可很好地节能。通过改造,该设备的均匀性较改造前有了明显提高,升温效率较原来提高了10%,不仅为车间增加了产量,做到连续生产,而且也降低了设备的能源消耗。

(5)小回火炉控制方式的改造

车间在用的小回火炉,功率为36kW,原来的控温方式为电子电位差计控制,使用时操作者调整参数易造成误操作,且故障率高,控温效果不佳,给生产和设备的使用带来了很大影响。车间经过论证,将该设备改造为PID仪表控制,操作者除调整温度外,其余参数均不能进行设置,采用无纸记录仪进行过程数据记录,减少了人为因素的影响。改造后,仪表故障率降低,操作简单,提高了生产进度,减少了返工零件,提升了能源有效利用率。

2.5应用新技术、新工艺,提高能源利用率

(1)基于线性降价自抗扰控制技术的热处理电阻炉控制方法的应用

基于线性降价自抗扰控制技术是针对整体系统的,减少系统中不确定性和各种外部干扰统一估计并补偿,使被控对象简化为积分串联型,辅以简单的PD控制可实现误码差控制的控制方式,不但在精度方面而且在节能方面较传统的PID控制方式,都有很大的改善[1]。该项目由中国兵器工业新技术推广研究所和南开大学共同研究,于2012—2013年期间,结合车间台车电阻炉进行试验,通过系统改造及试验数据分析,在长达三个月的试验期间,平均节能在12%左右。通过新技术的应用,不仅使电阻炉在节能和精度方面取得较好的控制效果,而且使其工业智能化水平有了进一步的提高。

(2)稀土渗氮催渗剂的应用

稀土催渗剂是一种提高渗氮工艺效果的固态物,随零件一同放入氮化炉中,通过某些反应,提高渗氮效果及渗氮时间[2]。原来渗氮时长为60h左右,通过稀土渗氮催渗剂的使用,渗氮时间减少至30h,耗电量降低了50%,其他原料用量降低30%左右,有效地提高了能源利用率。

3热处理车间加强节能管理取得的成效

近年来,车间通过加强节能管理、提高一次交验合格率、改进热处理料筐料盘、组织实施设备升级改造以及应用新技术等措施,使车间的年能耗下降了25.1%,节约电费10.8万元,有效降低了车间的生产成本,车间的能源管理水平得到了很大的提升,营造了浓厚的节能氛围。

参考文献:

[1]胡彬,应小昆.第33届中国控制学术讨论会文集[C].北京:中国兵器工业新技术推广研究所,2014.

[2]王伯新,张国良,刘成友.稀土渗氮机理浅析[J].热处理技术与装备,2013,34(6):64-69.

作者:吴昊 刘丽敏 马战勋 单位:海军装备部驻西安地区军事代表局 内蒙古北方重工业集团有限公司