送风机节能改造技术应用

送风机节能改造技术应用

1概述

某电厂送风机采用上海鼓风机厂生产的TLT动叶可调轴流式风机,机组至投运以来,送风机长期处于低开度运行,运行效率偏低,造成整体电耗偏高,对风机进行热态性能试验分析,风机设计欲度偏大,具有较大节能空间,为提高风机运行效率,保障机组运行的安全性和经济型,决定对风机进行专项技术改造。

2风机热态性能试验

风机的热态试验分别在315MW、280MW以及191MW三个工况下进行(如表1)。

2.1风机效率对比分析。对送风机进行热态性能试验,试验结果按照文献中的公式进行计算,由表2送风机热态试验结果可知,三个工况下风机效率均低于性能试验上所对应的效率,偏差在3.5个百分点以内(如表2)。

2.2风机试验值与设计比比较分析。为使试验数据与设计值进行比较分析,对工况1下的参数进行换算,根据风机理论及实测数据可以得到风量与系统阻力的关系,据此可以将315MW工况时实测的风机参数(流量、全压)换算至BMCR工况下,然后,与其设计参数(流量、全压)进行比较(如表3)。将实测值换算至BMCR工况下,风机平均流量为129.5m3/s,风机平均压力为2826.0Pa。与BMCR工况设计参数相比,明显偏低,实测风量比设计BMCR值偏小19%,而实测风压比设计值小37%。与TB点设计参数比较,试验期间BMCR工况风量裕量为23%,风压裕量为45%,送风机风量和风压裕量明显偏大。

2.3风机与系统匹配性分析。经热态试验分析,现有风机满足机组出力需求,试验期间送风机各负荷下运行点均远离失速区。但风机风量和风压欲量较大,实测最高效率仅为74%,距离送风机88%的最高设计效率还有很大的差距,同时,低负荷时风机实测效率仅为35%左右,送风机具有较大的节能空间。

3风机改造前后对比分析

现有风机运行经济型欠佳,利用机组停机,对风机叶片进行优化改造,减少半数叶片并对叶柄部分进行密封封堵,达到节能效果。

3.1改造前后试验结果对比分析。风机改造后,对风机进行了性能试验测试,与改造前进行对比分析如表4。综合比较,改造后风机工作风量略低于改造前送风机风量,而改造后风机工作压力略高于改造前送风机风量。高低负荷工况改造前后风机运行工况基本相同;而中负荷工况改造后风机运行工况点略低于改造前风机运行工况点,直接影响到了风机的运行效率。

3.2风机改造前后能耗分析(如表5)。对比改造前后,若机组年运行小时按照5500计算,送风机改造后年节省电量607223kWh,平均厂用电率下降0.04个百分点,每kWh按0.38元计算,年节省电费23万元,提高了风机运行的经济性,达到了节能降耗的目的。

4结语

改造后,送风机实际性能达到其设计性能,风机电耗显著降低,达到了预期改造的目的。送风机叶片优化改造后可以满足机组安全出力需求,试验期间送风机各负荷下运行点均远离失速区;实测换算BMCR工况点的性能曲线设计效率为87%,已达到现有送风机的最高设计效率。本次送风机叶片优化改造,为同类型电厂风机改造提供了案例,具有一定借鉴意义。

参考文献:

[1]孙大伟,刘家钰,刘明远等.600MW机组送风机降速节能改造研究[J].风机技术,2013(4):61-64.

[2]GB/T10178—2006,工业通风机现场性能试验[S].

[3]DL/T469—2004,电站锅炉风机现场性能试验[S].

作者:李建华 吴泽 唱文学 单位:华能渑池热电有限责任公司